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En presas que tienen más de 30 años en operación, no es raro que se presenten avenidas mayores a la de diseño, ya que éstas se estimaron con

In document presas (página 86-120)

Presa La Fronteriza, Ciudad Juárez, Chih.

Los eventos relevantes de la avenida de 1990 fueron: Se inundó el recinto entre la

ataguía y la presa retrasándose la construcción por no haberse terminado la pantalla impermeable.

Se presentó un caído de 20,000 m3 de roca en el túnel no. 2 que

provocó un golpe de ariete de 250 m de altura el cual salió por la lumbrera de cierre provisional, afortunadamente la misma sobrepresión y el gran caudal ayudaron a retirar el material producto

Durante el estiaje de 1991 se

efectuaron amplias

reparaciones en ambos túneles que llevó a colocar anclaje y concreto lanzado en una longitud promedio de 330 m en cada túnel.

Esta acción sin duda permitió soportar con éxito el evento de

Avenidas de 1992:

El fenómeno del Niño produjo lluvias inusualmente persistentes en la mayor parte

Se presentaron dos avenidas extraordinarias:

Ambas fueron mayores que el máximo registrado en 50 años anteriores.

ataguía y puso en entredicho su estabilidad.

Por otra parte causó estragos en la cortina que estaba parcialmente cubierta con losas

Las condiciones de la presa en las obras de contención eran:

Las losas de concreto estaban colocadas hasta la elevación 94 msnm.

La cara de la presa estaba

protegida con un riego de asfalto hasta la cota 120 msnm.

De la 120 a la 124 estaba

La primer avenida extraordinaria abarcó del 16 al 20 de enero.

Se presentó un gasto pico instantáneo de 10,880 m3/s que

corresponde a un gasto máximo medio diario de 9,334 m3 /s.

El nivel del río aumentó de la elevación 70 msnm el día 15 a la cota 86 el día 17 y alcanzó la

El ritmo del agua creció en su

ritmo de ascenso y

aparecieron lloraderos a través de la ataguía a la elevación

A fin de evitar el colapso de la

estructura, se tomó la decisión de de abrir un tajo en la corona del dique fusible. El cual empezó a degradarse y el agua entró al recinto como estaba

Durante la avenida el nivel del río alcanzó la elevación 75 msnm aguas abajo y el agua estuvo a punto de entrar al túnel de desfogue en construcción lo cual hubiera provocado la inundación de la caverna donde se aloja la casa de máquinas. Para evitar esto se sobreelevó urgentemente un muro de contención que evitó esta

La segunda avenida se presentó en la noche del día 25 de enero con un gasto máximo de 7,700 m3/s alcanzando el río la cota

112.40 msnm entrando

nuevamente en el recinto de manera franca por el bordo fusible (cota 108).

A partir del día 27, el río descendió hasta alcanzar el

Comportamiento de la ataguía: El agua se almacenó en el lado aguas abajo de la ataguía, lo cual no estaba previsto en el diseño original. El nivel máximo de agua que se alcanzó fue la 123.60

Deformaciones:

La deformación máxima de la ataguía fue de 15 cm en el centro y la zona donde se ubica el aluvión; estos

asentamientos se

incrementaron en 5cm en el siguiente mes.

Las inundaciones produjeron un retraso cercano a tres meses en la construcción de

La decisión de haber construido el dique fusible permitió no perder la ataguía aguas arriba, recuperar la obra de desvío y tener el retraso de solo unos meses en el programa de construcción de la obra contra la

Riesgo de falla por desbordamiento:

Al analizar la información hidrológica actualizada, se encontró que el mínimo error cuadrático corresponde a la distribución Doble Gumbel.

Cabe hacer notar que el gasto original de diseño de 6,770 m3 /s

Riesgo de falla por desbordamiento:

La probabilidad de que se presente este gasto es de: P=1- 1/Tr=0.96

La probabilidad de falla real es de: PF= 1-0.96=0.04

Función de comportamiento ante avenidas:

La función básica de comportamiento se adoptó como: Fu= Hp-hg ; donde:

Fu: es la función de comportamiento

Hp: la altura de la presa (que es un valor fijo).

Condiciones constructivas:

Los túneles de desvío se construyeron con una sección media de b=8.00m (total de 16.00m).

Al considerar solo los tramos de portales de entrada, salida y algunos tramos en los que se colocó concreto lanzado, se obtuvo una condición equivalente de rugosidad neq=0.0232

La rugosidad equivalente conjunta real en los túneles al considerar la longitud total excavada en roca y los tramos antes dichos, tuvo un

La función de comportamiento se expresó como:

Fu= Hp-hg = Hp- [Qp2 (0.0000476/b2.40)+ 0.776694n2/b3.7337+

Qp(-0.00185/b0.7047+ 0.085n2/b1.511)+2.1642b0.999+0.00252n2b0.71139]

Resultados obtenidos:

Al aplicar la distribución Doble Gumbel, se encontró que el Tr real del sistema (con las condiciones constructivas antes dichas) es de 126 años.

PF=0.007913; =2.4133 n=0.0327; b= 8.544m

Esta probabilidad de falla es 5 veces inferior a la de referencia de 0.04 obtenido como punto de comparación en el análisis determinístico.

Es decir, en la realidad al hacer un análisis probabilístico, se incrementa la seguridad real del conjunto al pasar de un período

El gasto pico se incrementó

realmente del original de diseño QP= 6,700 m3/s.

Al representar las condiciones finales en el embalse se tienen las siguientes condiciones:

Gasto pico:

QP= 9,334 m3/s; Tr=311 años.

Una elevación máxima a la 123.60 msnm. Las condiciones de falla son:

PF=0.003218;

 =2.7255; n =0.0327;

El período de recurrencia conjunto real que se presentó en el sitio es de 327 años, el cual es 13 veces superior al de referencia original.

Es decir el fenómeno natural fue significativamente superior a cualquier previsión posible hecha o tomada por los ingenieros.

Lo que se puede hacer sin duda es colocar además de los

tratamientos de roca

necesarios por condiciones geotécnicas, medidas simples. Una de ellas es colar una plantilla de concreto hidráulico de regularización en el piso que permite tener mucha limpieza

en la obra y mejorar

significativamente el coeficiente de rugosidad conjunto del

• El coeficiente de rugosidad equivalente del proyecto

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