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Optimización de la capacidad del área de acabado en una Pyme de confección textil

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Academic year: 2020

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“OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL ÁREA DE ACABADO

EN UNA PYME DE CONFECCIÓN TEXTIL”

INFORME DE SUFICIENCIA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO TEXTIL

POR LA MODALIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE

CONOCIMIENTOS

PRESENTADO POR:

STEPHANIE PATRICIA VAL VERDE UCHOFFEN

L IM A -P E R Ú

(2)

2

RESUMEN

En los últimos años, el empleo en las pequeñas empresas ha crecido mucho más

rápidamente que el empleo total, tanto en Perú como en otros países de la región.

No obstante, gran parte del empleo es de escasa calidad en términos de niveles de

salarios y condiciones de trabajo. El verdadero desafío consiste, por lo tanto, en

mejorar la productividad y las condiciones de trabajo en las pequeñas empresas y

concebir instrumentos eficaces para lograrlo.

El presente informe tiene como base, una pequeña empresa (PYME) de

confecciones ubicada en el Emporio Comercial de Gamarra, la cual se dedica a la

confección de polos T-shirt, polos Box, gorros, shorts, Tank top, dentro de ello el

80% de las confecciones de la mencionada empresa, corresponde a la confección

de polos T-shirt.

El planteamiento del presente informe se enfoca, dentro de la empresa de

Confecciones, al estudio del área de acabados en confecciones de polos T-shirt,

es decir, luego de la salida del área de costura el polo T-shirt pasa al área de

acabados para darle las revisiones finales, donde sigue una serie de procesos hasta

llegar al embolsado, sellado y pasar finalmente al área de almacén.

El área de acabado de prenda, es la de menor incidencia en cuanto a análisis y

evaluaciones, debido a que el mayor control tiende a realizarse en el área de

tendido, corte y costura principalmente; sin embargo al ser un flujo meramente

manual en este tipo de PYME’s muchas veces se dispone de mano de obra extra,

debido a no llevar un control de la capacidad diaria y /o mensual en el área de

(3)

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN 7

II. CONCEPTOS GENERALES 9

2.1 PYME de Confecciones 9

2.2 Exportación en la Industria Textil 9

2.3 Organización 12

2.3.1 Visión 12

2.3.2 Misión 12

2.4 Objetivos de la PYME 12

2.4.1 Objetivo General 12

2.4.2 Objetivos específicos 12

2.5 Áreas de la Empresa de Confecciones 15

2.5.1 Área de Logística 15

2.5.2 Departamento de Desarrollo 17

2.5.3 Área de Corte 19

2.5.4 Área de Bordado 22

2.5.5 Área de Estampado 26

2.5.6 Área de Costura 28

2.5.7 Área de Acabado 30

2.4.8 Departamento de Almacén 31

III. Optimización de la Capacidad del Área de Acabado para prenda

T-Shirt en una PYME de Confecciones. 32

3.1 Situación Actual 32

3.1.1 Sector Competencia 32

3.1.2 Mano de Obra 33

3.1.3 Distribución Actual del área de Acabados 33

3.1.4 Diagrama de Flujo Actual del Área de Acabado 35

3.2 Análisis del Proceso de Acabado 36

(4)

4

3.2.2 Ficha del Proceso de Acabado en prenda 38

3.2.3 Toma de Tiempos en el Proceso de Acabado 38

3.2.4. Producción Actual en el área de Acabado 41

3.3 Propuesta de Optimización de la capacidad del área 42

3.3.1 Nuevo Diagrama de Flujo-Área de Acabado 44

3.3.2 Nueva Distribución del área de Acabado 44

3.3.3 Determinación de los Tiempos Estándar 46

3.3.4 Capacidad Optimizada 50

3.3.5 Análisis por el Método del Interrogatorio 50

3.3.6 Aplicación de las 5S 56

3.3.7 Propuesta de pago de incentivos 57

3.3.8 Propuesta de Polifiincionalidad 58

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 60

4.1 Conclusiones 60

4.2 Recomendaciones 61

V. BIBLIOGRAFÍA 62

(5)

INDICE DE FIGURAS

Figura N°1 Distribución Porcentual de las exportaciones no tradicionales

por Sectores Económicos 10

Figura N°2 Estructura de una partida Arancelaria en el Perú. 11

Figura N°3 Principales mercados de exportación del Sector Textil

y Confecciones. 11

Figura N°4 Organigrama de la empresa 14

Figura N°5 Proceso del área de Logística 16

Figura N°6 Proceso del Área de Desarrollo 18

e

Figura N°7 Proceso del Area de Corte 20

Figura N°8 Proceso del Área de Habilitado de Corte 21

Figura N°9 Proceso del Área de Bordado 24

Figura N° 10 Proceso de Limpieza de Bordado 26

Figura N°11 Proceso del área de Estampado 27

Figura N° 12 Proceso del Área de Costura 29

Figura N° 13 Proceso del Área de Acabado 30

Figura N°14 Distribución Actual del Área de Acabados 34

Figura N°15 Diagrama de Flujo Actual del área de Acabado 35

Figura N°16 Planchado de prenda 36

Figura N° 17 Doblado de prenda 37

Figura N° 18 Embolsado de prenda 37

Figura N° 19 Nuevo Diagrama de Flujo del Área de Acabado 44

Figura N°20 Nueva Distribución del área de Acabado 45

Figura N°21 Tiempo Estándar 48

(6)

6

INDICE DE TABLAS

Tabla N°1 Valor FOB 10

Tabla N°2 Porcentaje de Producción mensual por tipo de prenda 33

Tabla N°3 Ficha del Proceso de Acabado en Prenda 37

TablaN°4 Volteado deprenda 38

TablaN°5 Tallado deprenda 38

Tabla N°6 Planchado 39

Tabla N°7 Doblado de prenda 39

Tabla N°8 Embolsado 39

Tabla N°9 Cerrado de Bolsa 40

Tabla N°10 Fases del Proceso de Acabado 40

Tabla N° 11 Capacidad del área de Acabado 40

Tabla N° 12 Tiempos Promedio 41

Tabla N° 13 Escala de Valoración 46

Tabla N°14 Tabla de Suplementos 47

Tabla N° 15 Distribución de Tiempos Estándar 48

Tabla N° 16 Tiempos Estándar por Operación 48

Tabla N° 17 Comparativo Tiempos iniciales vs Tiempo Estándar 49

Tabla N° 18 Capacidad Optimizada 49

Tabla N° 19 Análisis por el Método del Interrogatorio 50

(7)

nacional, por sus características y potencial constituye una industria

representativa en el Perú.

En tal sentido, genera demanda, es una industria generadora de empleo y

que utiliza en gran medida recursos naturales del país, generando así

demanda de otros sectores, como el agrícola por el cultivo de algodón; el

ganadero para la obtención de pelos finos y lanas, la industria de plásticos,

para los botones, cierres y otros, la industria química por la

industrialización de insumos, etc.

En la actualidad en el sector textil es necesario incentivar a la pequeña y

mediana empresa para el desarrollo de nuevas técnicas en búsqueda de la

optimización de sus procesos y a la vez generen un mayor crecimiento

económico de nuestro país.

Por ello la importancia del estudio de las diferentes áreas del proceso de

confecciones en las pequeñas y medianas empresas de sector textil.

Bajo dicho contexto, el presente informe está basado en la evaluación del

área de acabados de una pequeña empresa de confecciones, la cual,

mediante la evaluación de técnicas como Toma de tiempos, análisis por el

método del interrogatorio, Propuestas de mejoras, regla de las 5S, se

propondrá un estándar de tiempo para cada función dentro del proceso de

acabado textil y con ello, mejorar el proceso productivo del área de

acabado, además bajo las técnicas mencionadas se realizarán propuestas de

(8)

8

Inicialmente se detalla las diferentes áreas de la mencionada PYME, sin

embargo, cabe resaltar que muchos procesos (estampado, bordado, corte)

son tercerizados, debido a la poca capacidad con la que cuenta actualmente

la empresa materia de estudio, y por lo tanto son procesos realizados fuera

de la empresa en talleres proveedores. Sin embargo, en el caso del área de

acabados se encuentra el cien por ciento (100%) dentro de la mencionada

PYME.

Posteriormente, se muestra el flujo del área de acabados, cantidad de

personal involucrado y la capacidad mensual del área.

Finalmente, realizando un estudio en base a toma de tiempos en el área de

acabado, se calcularán los tiempos estándar por área, en base a dichos

tiempos se determinará la capacidad mensual de producción y la cantidad

de personal requerido.

Los resultados del estudio son mostrados en el presente informe, y han

sido organizados en dos puntos centrales del análisis del proceso de

acabado y son los siguientes: Toma de tiempos y Resultados de la

evaluación.

Es importante señalar, que dada la gran cantidad de PYME’s existentes en

la actualidad en nuestro país y siendo éstas “empresas emergentes”, no

gozan de una óptima organización y planeamiento, debido a que

inicialmente el enfoque de las mencionadas empresas se dirige a la

cantidad de producción que genera, es para este tipo de evaluaciones son

(9)

Gamarra, actualmente concentran más de 24 mil establecimientos

dedicados a esta industria brindando trabajo a más de 51 mil personas,

albergando a la clase emprendedora del país. Sin embargo, esta clase

emprendedora localizada en este emporio comercial, desde sus inicios, ha

presentado problemas en su producción, tales como: la sobrecarga de

capacidad de producción, el escaso control de costos de insumos, el

descuido en los tiempos de entrega de los productos finales.

Así pues, estos problemas han impedido que las empresas puedan

aprovechar al máximo oportunidades de desarrollo como son las

exportaciones.

2.2 Exportaciones de la Industria Textil

Los productos del sector exportador de la industria textil y confecciones,

se clasifican, de acuerdo al capítulo de arancel de aduanas, de la siguiente

manera:

• Prendas de Vestir, tanto en tejido de punto como en tejido plano

(Camisetas o T-shirt, Polo camisero o Polo shirt, etc.). Capítulos 61

y 62, tejido de punto y plano respectivamente.

• Confecciones de artículos textiles exceptuando prendas de vestir

(mantas, ropas de cama, cortinas, etc.). Capítulo 63.

• Fibras, hilados y telas o textiles básicos. Desde el Capítulo 50 hasta

(10)

Tabla N°l: Valor FOB - Promperú 2011 — Elaboración Propia

Sector FOB 2011 (USD) %

Agropecuario 2831.81 28%

Textil 1985.98 20%

Químico 1645.29 16%

Pesquero 1049.95 10%

Sidero-metalúrgico 1049.48 10%

Minería no

metálica 490.7 5%

Metal-mecánico 477.88 5%

Maderas y

papeles 398.26 4%

Varios (incluye

Joyería) 190.49 2%

Pieles y cueros 33.29 0%

Artesanías 4.95 0%

TOTAL 10158.08 100%

■ Agropecuario

■ Textil

■ Químico

■ Pesquero

■ Sidero-metalúrgico

■ Minería no metálica

■ Metal-mecánico

■ Maderas y papeles

■ Varios (incluye Joyería)

■ Pieles y cueros

Figura 1: Distribución Porcentual de las Exportaciones no tradicionales por sectores Económicos 2011

(11)

Es importante mencionar que, Intemacionalmente las partidas arancelarias

se encuentran armonizadas a 6 dígitos (conforme el sistema armonizado de

designación y clasificación de mercancías). En el caso del Perú, el código

se compone de 10 dígitos; por lo que para el análisis de los principales

productos exportados del sector textil confecciones se tomará el código de

10 dígitos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

\_________ / i_________ ) \_________ ; i__________i \_________ /

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Número de

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Figura 2: Estructura de una Partida Arancelaria en el Perú Fuente: Promperú

(12)

12

2.3 Organización

2.3.1 VISIÓN

La pyme en estudio tiene como visión ser una de las empresas proveedoras

más competitivas, completas e innovadoras en el mercado peruano y

extranjero con las mejores alternativas en la línea textil publicitaria y otros

afines del área textil, basándose en los más altos estándares de calidad para

que nuestros productos sean ofrecidos con costos razonables.

2.3.2 MISIÓN

Es una pequeña empresa de confecciones textil conformado por un equipo

de trabajo con alto grado de profesionalismo y competitividad dedicados a

ofrecer la producción de prendas de vestir, complementos a pedido que

demanda el mercado textil basado en las técnicas innovadoras de tejeduría

de punto y plano, contando con maquinaria moderna y especializada en

costura contribuyendo a la mejora continua en la elaboración y control de

cada etapa de producción garantizando la calidad del producto para

satisfacción de nuestros clientes.

2.4 Objetivos de la PYME

Objetivo General

Producir líneas textiles de prendas y complementos con los más altos

estándares de calidad y tecnología que nos permita obtener un

seguimiento real de nuestra producción para brindarle los mejores

productos al cliente nacional y extranjero.

Objetivos Específicos

(13)

- Confeccionar prendas con la maquinaria más actualizada.

- Cubrir con las demandas de nuestros clientes.

- Cumplir con nuestros clientes en los tiempos proyectados.

- Lograr el ordenamiento de la empresa tanto a nivel administrativo como de

producción.

- Controlar la producción bajo registros, técnicas y metodología óptima

establecida.

- Lograr estandarizar los procesos de la empresa.

Manejar indicadores que nos permita obtener un enfoque real de nuestra

producción.

Manejar proyecciones para las producciones que ingresan.

Adquirir equipos de tecnología emergente que nos permitan mejorar

nuestros resultados en las etapas de producción.

- Optimizar la calidad de los productos.

- Optimizar la productividad en base a porcentajes de eficiencia de nuestros

colaboradores.

(14)
(15)

2.5 Áreas de la empresa

Para una correcta administración y control de la pequeña empresa, se

cuenta con diversas áreas que en conjunto lograrán el objetivo principal,

lograr la satisfacción del cliente, otorgándole un producto óptimo y de

calidad. Cada una de las siguientes áreas cumple una función primordial y

necesaria en cada una de las etapas de producción.

Una de sus herramientas principales de la cual debe disponer al inicio de

una orden de producción es su muestra física y ficha técnica. Cada área

lleva un registro diario por medio del cual se controla la producción total y

se da un seguimiento a cada orden de trabajo programada.

2.5.1 Departamento de Logística

El área de logística es responsable de realizar el consumo de material por

prenda, la compra de materiales, según lo que requiera la orden de trabajo

(O/T) en base al estudio del consumo del producto que se va a

confeccionar. A su vez los materiales comprados deben ser reportados por

el área de logística al área de contabilidad con las respectivas facturas que

lo respalden.

El material adquirido, debe ingresar a la empresa con su guía de remisión

y/o factura al almacén de materia prima, además debe estar totalmente

aprobado no solo por el Jefe de Logística sino también por el Jefe del área

de calidad y Producción, luego de ser aprobado por estas tres áreas el

material es registrado y dispuesto para su respectivo proceso. Cabe resaltar

que esta área es el punto de partida para una buena producción y posterior

aceptación de los clientes, por tal motivo los proveedores deben ser

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2.5.2 Área de Desarrollo

Cuenta con dos sub-áreas bien definidas. La primera realiza el

desarrollo de todo lo relacionado con prendas de vestir tales como t-

shirts, polos box, ropa deportiva, batas, etc. y la segunda sub-área de

desarrollo hace lo propio con complementos tales como, gorras,

canguros, bolsos, maletines, etc.

El área de desarrollo realiza la creación de patrones, el historial de

moldes, el diseño y confección de muestras piloto para cada orden de

compra (O/C) las cuales luego de ser aprobadas por el cliente pasan a

ser orden de trabajo (O/T) con lo cual tienen luz verde para que

logística inicie la compra de material para la producción de dicha orden

de trabajo.

Además realiza el consumo aproximado del diseño y codifica todo

molde creado (historial de moldes), las muestras físicas y las fichas

técnicas por cada orden de trabajo (O/T) en base a las cuales se hará la

primera corrida en línea para así arrancar la producción.

La elaboración de fichas técnicas es otro punto importante que realiza

esta área, pues es la guía con la que cada área lleva a cabo la

producción, tal es así que se crea una ficha técnica de producción bien

detallada la que se hará entrega a cada área según las especificaciones

que esta necesite.

Las muestras físicas deben estar tal y como lo ha especificado el

cliente; detalles, ubicaciones, medidas, colores y otros deben

mencionarse en la ficha técnica previamente aprobada por el Jefe de

Producción y Área de Control de Calidad y revisar que sean cumplidas

(18)
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2.5.3 Área de corte

Esta área se encarga de realizar primero los consumos de manera real

de las órdenes de trabajo (O/T), luego se realiza el tizado de moldes

creados por el área de desarrollo, después de ello el maestro de corte

realiza el tendido de tela en paños para efectuar el corte en base a su

tizado.

El área de corte tiene dos maestros de corte, cada uno de ellos realiza

corte para prendas y complementos respectivamente. El jefe de corte

les da las pautas de trabajo y facilita las fichas técnicas de corte para

cada producto que se vaya a cortar, por su parte los maestros y

operarios deben comparar las medidas de molde con pieza cortada de

acuerdo a ficha técnica.

El tizado y tendido se realiza con los operarios del área, el maestro

procede a cortar. Luego el corte es habilitado y enumerado (etiquetado)

pieza por pieza salvo algunas excepciones como puños, cinta tapete (en

el caso de tejido de punto y tejido plano) y fuelles, vivos, forros etc.

(en el caso de complementos), deben estar correctamente identificados

correlativamente a fin que si tuviera que retirarse una pieza por fallas u

otros motivos entonces se procederá a retirar todas las piezas de ese

mismo número que constituyen una sola prenda, con la finalidad de

seguir un orden, evitar las reposiciones y no encontrar problemas de

tonos. Además, el habilitado debe ser controlado mediante un registro

según la cantidad total de material, prendas requeridas y si en caso

alguna pieza no concuerde con las demás se coordina la reposición

inmediata de la pieza. El Jefe de Producción controla las piezas

cortadas en base al tiempo programado por cada orden de trabajo y el

(20)
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22

2.5.4 Área de Bordado.

Esta área se encarga de hacer el aplicativo de bordado, si es que la orden

de trabajo así lo requiere.

En primer lugar, las piezas que van a ser bordadas ingresan a ésta área

previamente habilitadas y enumeradas (etiquetado), en caso que el bordado

no sea en pieza sino en prenda, éstas ingresarán al área de bordado con

una guía que indique la cantidad de unidades.

En ambos casos se debe bordar usando la ficha técnica, donde figura la

descripción del bordado, además se le debe proporcionar datos como:

- Arte de bordado,

- Ubicación exacta del bordado,

- Código del color del hilo,

- Tipo de hilo (por lo general lumina),

- Cantidad de puntadas.

En ésta área se lleva a cabo una proyección y programación de cada

máquina en función a diferentes variables, siendo la más importante las

puntadas por diseño. Al momento de hacer el ponchado debe haberse

fijado la ubicación exacta del bordado en la pieza o prenda según la ficha

técnica y muestra física.

En cuanto al control de calidad; mientras el bordado está en máquina la

encargada de calidad deberá validar el proceso tomando al azar muestras

de la producción y verificando que se cumplan todos los requerimientos

del cliente.

Finalmente se limpia la pieza ya bordada, esto depende del tipo de

(23)

Limpieza de hilos.

Quitado de pelón.

Quemado de hilos sobre el bordado.

También se realizan operaciones adicionales, según lo requiera el arte,

tales como:

Calado.

Desmotado.

Se hará la respectiva inspección después de bordar y el conteo de piezas

bordadas que deberá coincidir con las ingresadas al área, en caso existan

fallas de bordado se coordinará inmediatamente para la rápida reposición

de las mismas.

A continuación se realiza la limpieza de bordado y corte de hilos extra, por

cada tipo de bordado que ingresa al área, ello depende del registro

supervisado por la auditora de calidad y en base a la ficha técnica del

bordado

Finalmente, las piezas de bordado se enumeran y se empaquetan.

Cabe resaltar que el Jefe del área no solo maneja el control de producción

de los bordados aplicados sino también la programación de un

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26

2.5.5. Área de Estampado

Área encargada de hacer el aplicativo de estampado, si es que la orden de

trabajo así lo requiere, en el caso de la pyme en estudio, los estampados

son tercerizados a talleres que realizan el servicio de estampado de T-shirt.

En primer lugar las piezas que van a ser estampadas ingresan a ésta área

previamente habilitadas y enumeradas (etiquetado).

El estampado se debe realizar usando la ficha técnica (ficha técnica de

estampado) donde figura la descripción y ubicación del arte, colores, etc.

Para cada producción que ingrese a ésta área se debe realizar una

proyección de la producción de estampado para asegurar el cumplimiento

del pedido en la fecha establecida como entrega ya sea al cliente (solo

servicio de estampado) o al área de costura.

El encargado del área recepciona el diseño y reproduce una muestra

estampada o también llamada muestra física acuerdo ai tamaño requerido y

los detalles suministrados en la ficha técnica de estampado, luego pasa por

aprobación del área de control de calidad y el departamento de ventas que

en algunos casos a pedido del cliente les presenta la muestra física.

Finalmente, luego de ser aprobada y con firma del Jefe de Producción, se

inicia el estampado de la producción haciéndose un seguimiento de la

misma y la debida verificación del codificado y habilitado de las prendas o

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28

Área en la que se lleva a cabo el proceso de confección de la prenda y/o

complemento, según la orden de trabajo que se realice. Aquí ocurre el

armado del producto siguiendo todos los detalles especificados en la

ficha técnica para cumplir lo requerido por el cliente. En el caso de

prendas, cuenta con cuatro líneas de confección para tejido de punto y

tejido plano; en el caso de complementos cuenta con dos líneas de

confección. De no ser suficientes líneas de costura con las que cuenta el

área, según los pedidos que se tenga, se trabaja también con servicios

de confección externos (talleres de S/E) a los cuales también se les hace

el respectivo seguimiento y control de calidad tales como pruebas

piloto, capacidad instalada y la primera corrida a nivel de producción.

A ésta área debe llegar inicialmente una muestra física, ficha técnica y

la orden de trabajo para así pedir al área de habilitado las piezas que se

van a confeccionar, al iniciar una nueva producción se asigna a cada

máquina el tipo de costura a aplicar y se hacen las primeras corridas a

nivel de producción que son revisadas por el área de calidad, luego de

ser aprobadas las primeras corridas se dará inicio a la producción en

línea, pasando por una revisión de la auditora de línea.

En caso se necesite reposición de piezas en la confección se comunicará

al área de corte y al área de habilitado para coordinar dicha reposición.

El Jefe de Producción controla que se cumpla con las cantidades

programadas en el tiempo proyectado con el manejo de muestra física y

ficha técnica con la ayuda de las jefas de línea las cuales hacen

seguimiento a sus operarios y llevan un registro de cada uno de ellos.

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30

2.5.7 Área de Acabado

(31)

Esta área se encarga de almacenar los diferentes productos adquiridos y

producidos por la empresa.

El área de almacén se divide en dos partes:

Almacén de materia prima: Donde se almacenan los productos adquiridos

por la empresa, tales como, telas, prendas sobrantes, merma de tela, avíos,

etc.

Se lleva el control de ingreso y salida de avíos con kárdex, además

coordina con el Departamento de Logística la reposición de avíos faltantes.

Almacén de producto terminado: Donde se almacenan las prendas

confeccionadas. Las prendas salen del área de costura y posteriormente se

dirigen al área de acabados, de donde salen embolsadas. Dichas prendas

son encajadas en el área de almacén para su disposición a la venta, según

la cantidad a empaquetar que indique el cliente.

Cabe indicar que, el departamento de almacén abastece a todas las áreas

de la empresa en cuanto a materia prima se refiere, más aún en las áreas de

producción que necesitan material para la producción de los

requerimientos de la orden de trabajo.

De igual forma, el departamento de almacén se encarga de encajar las

prendas terminadas, realizar el inventario de las mismas y finalmente

realizar el despacho del producto terminado al cliente, según sus

especificaciones.

(32)

III. OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL ÁREA DE ACABADO PARA PRENDA T-SHIRT EN UNA PYME DE CONFECCIONES.

Luego de la confección, la prenda o complemento pasa al área de acabado,

donde se le da las operaciones finales al producto tales como, volteado de

prenda, doblado, tallado, embolsados y sellados para finalmente pasar al

área de almacén.

Posteriormente, las prendas pasan por una revisión final y de no

encontrarse dentro del nivel de tolerancia permitido serán separadas y

enviadas a reposición o rechazo según lo indique el informe de la auditora.

El área de acabado se desempeñará utilizando la orden de trabajo donde

figuraran los requerimientos de acabado estipulados por el cliente, como

por ejemplo forma del doblado, tipo de embolsado con o sin logo, cantidad

de prendas en el embolsado.

El jefe de producción controla que las cantidades de prendas o

complementos, tanto en el ingreso como en la salida.

3.1 Situación Actual

3.1.1 Sector Competencia:

La competencia en el sector textil y confecciones tiene que ser analizado

por tipo de producto (desde fibras hasta prendas). Sin embargo, si

consideramos que uno de los principales productos es el polo T-shirt y

similares ofertados en el mercado interno, se tiene que es posible producir

este tipo de producto, puede ser producido, con similar apariencia, en el

continente asiático (por el constante desarrollo de los productos para

(33)

Además en dicho continente, existen otros factores económicos, tales

como: el bajo costo de mano de obra, la gran economía de escala, etc., que

lo convierte, en gran competencia para este sector.

3.1.2 Mano de Obra

La empresa cuenta con 12 operarios en el área de acabado, distribuidos en

las diferentes tareas que se realizan en el área. Dentro de su producción la

empresa se dedica a la confección y acabado de diferentes productos tales

como polos T-shirts, polos box, shorts, gorros, etc.

A continuación se muestra un cuadro resumen del porcentaje de

producción mensual de cada prenda:

Tabla N°2: Porcentaje de producción Mensual por tipo de prenda.

Capacidad Unidades/mcnsual50.000

T-shirt 80%

Polo Box 10%

Shorts 6%

Gorros 3%

Tank top 1%

3.1.3 Distribución Actual del Área de Acabados:

La distribución de los operarios en el área depende del tipo de tarea

a realizar

a) Volteado y Tallado de Prenda

b) Doblado y Planchado

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Figura N°14: Distribución Actual del Área de Acabados

OPERARIO #2

VOLTEADO Y TALLADO

OPERARIO #3 OPERARIO #4

PLANCHADO Y DOBLADO

PRENDA EMBALA

OPERARIO# 1 OPERARIO # 1 OPERARIO # 1

■ ín;i P • ■ *tffy

PRENDA EMBALA ¡

: rcSgffl|lgsa!g

EMBOLSADO Y CERRADO DE BOLSA

-OPERARIO# 1 OPERARIO # 1 OPERARIO # 1

PRENDA EMBALA

SALIDA * AL

ALMACEN OPERARIO # 1

g_

(35)

3.1.4 Diagrama de Flujo Actual el Área de Acabado

En el actual diagrama de flujo, que se describe a continuación, se muestran

ocho (8) operaciones, notamos que no se muestra la operación de

planchado, debido a que actualmente en la pyme esta operación se realiza

únicamente en ciertos pedidos dependiendo de la exigencia del cliente, lo

cual conlleva a interpretar que la prioridad para la pyme es el costo sobre

la calidad del producto.

(36)

36

3.2 Análisis del Proceso de Acabado

3.2.1 Operaciones dentro del Proceso de Acabado

Volteado de Prenda:

La prenda que sale del área de confección hacia el área de acabado, lo hace

de revés, es por ello que al llegar al área de acabado, la primera operación

a realizar será voltear la prenda al derecho, dependiendo del modelo de

prenda, el tiempo de volteado será en mayor o menor medida.

En nuestro caso de estudio, la prenda a efecto de análisis es un t-shirt

básico.

Tallado de Prenda:

La prenda T-shirt a la salida del área de costura se separan por tallas, se

abren las mangas y se extienden para el pase de la prenda al siguiente

proceso de planchado.

Planchado de Prenda:

Se acomodan y planchan por talla, actualmente no se lleva a cabo este

proceso en la Pyme, salvo en pedidos de algunos clientes.

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Doblado de Prenda:

Se realiza en forma manual y se adapta a la forma de presentación del

producto para facilitar el empaquetado de la prenda.

Figura N°17: Doblado de prenda

Embolsado:

Se coloca la prenda en la bolsa, según las tallas y colores.

(38)

38

Cerrado de Bolsa: Finalmente, se cierra la bolsa mediante calor, las cuales

son enviadas al área de almacén.

3.2.2 Ficha del Proceso de Acabado en Prenda

Tabla N°3: Ficha del Proceso de Acabado en Prenda

P r o c e s o M i s i ó n P r o p i e t a r i o d e P r o c e s o

A l c a n c e d e l P r o c e s o

i n d i c a d o r e s d e i P r e c e s o

V a r i a b l e s d e C o n t r o l

D o c u m e n t o s y / o

R e g i s t r o s

R e c u r s o s

A c a b a d o d e p r e n d a T - s h ir t

a s e g u r a r q u e la s ó r d e n e s d e p r o d u c c i ó n

e s t é n in s p e c c i o n a d a s

V e m b a l a d a s

S u p e r v i s o r d e A c a b a d o d e P r e n d a

D e s d e l a r e c e p c i ó n d e

b p r e n d a c o n f e c c i o n a d a ,

h a s t a la p r e n d a e m b o l s a d a

p a r a ir a a lm a c é n

Ó r d e n e s d e a c a b a d o d e p r e n d a a t e n d id a s .

s e g ú n f e c h a d e

d e s p a c h o

F e c h a d e d e s p a c h o

d e p r e n d a .

f i c h a t é c n i c a .

c a p a c i d a d

M u e s t r a d e p r e n d a t e r m i n a d a , e m b o l s a d a y a p r o b a d a E s t a t u s d e p r o d u c c i ó n

C a p it a l H u m a n o .

m e s a s d e a c a b a d o .

3.2.3 Toma de Tiempos en el proceso de acabado

En este análisis se aplicó el estudio de tiempos con cronómetro que se

define como una técnica para determinar con la mayor exactitud posible,

partiendo de un número limitado de observaciones, el tiempo necesario

para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de

rendimiento preestablecida.

Los tiempos fueron tomados con una carga baja de trabajo y una secuencia

de 10 unidades. Para el análisis de los tiempos se dividió cada proceso en

elementos identificables y medióles.

A partir del flujo en el área de acabado y conociendo las operaciones

efectuadas en esta área nos dispondremos a realizar la toma de tiempos

para cada uno de los procesos detallados anteriormente, debido a que cada

uno de ellos forma parte del proceso de acabado.

Cabe señalar que para la toma de tiempos, se ha elegido como prenda de

(39)

capacidad analizada en la pequeña empresa,- fuente de estudio-, esta

prenda ocupa el mayor porcentaje de la producción (80%).

Es preciso mencionar que adicionalmente se tomó los tiempos para la

operación de planchado, a pesar de realizarse eventualmente dentro de las

operaciones del área.

Tabla N° 4: Volteado de Prenda

N° de Toma Tiempo Total T. Std. (se«.)

1 172.0 17.20

2 160.0 16.00

3 176.5 17.65

4 159.5 15.95

5 174.4 17.44

6 157.0 15.70

7 181.2 18.12

8 174.0 17.40

9 178.0 17.80

10 182.0 18.20

Tiempo Std. X l uid, (se«.) 17.15

Tabla N° 5: Tallado de Prenda:

Xo de Toma Tiempo Total T. Std. (se«.)

1 72.0 7.20

2 60.0 6.00

3 72.5 7.25

4 69.0 6.90

5 72.0 7.20

6 74.8 7.48

7 66.8 6.68

8 68.8 6.88

9 67.2 6.72

10 64.0 6.40

(40)

Tabla N°6: Planchado

N° de Toma Tiempo Total T. Std. (se«.)

1 182.5 18.25

2 188.2 18.82

3 175.0 17.50

4 189.0 18.90

5 188.4 18.84

6 178.0 17.80

7 180.0 18.00

8 186.3 18.63

9 179.8 17.98

10 185.4 18.54

Tiempo Std.X l uid, (se«.) 18.33

Tabla N°7: Doblado de Prenda

N° de Toma Tiempo Total T. Std. (se«.)

1 171.2 17.12

2 151.8 15.18

3 160.0 16.00

4 155.8 15.58

5 159.2 15.92

6 166.4 16.64

7 168.0 16.80

8 166.5 16.65

9 165.8 16.58

10 170.2 17.02

Tiempo Std. \ Unid, (se«.) 16.35

Tabla N°8: Embolsado

N° de Toma Tiempo Total T. Std. (se«.)

1 72.6 7.26

2 72.5 7.25

3 74.6 7.46

4 72.4 7.24

5 68.5 6.85

6 68.0 6.80

7 71.5 7.15

8 65.4 6.54

9 68.5 6.85

10 70.0 7.00

(41)

Tabla N°9: Cerrado de Bolsa

N° de Toma Tiempo Total T. Std. (seg.)

1 62.6 6.26

2 68.5 6.85

3 66.4 6.64

4 68.0 6.80

5 66.0 6.60

6 65.2 6.52

7 60.3 6.03

8 61.5 6.15

9 62.3 6.23

10 65.0 6.50

Tiempo Std. V Unid, (seg.) 6.46

Resumiendo, los tiempos tomados en promedio para cada fase del Proceso

r

Actual en el Area de Acabado, tenemos los siguientes:

Tabla N°10: Fases del Proceso de Acabado

Fase del Proceso Tiempo (seg)

Volteado de prenda 17.15

Tallado de Prenda 6.87

Planchado 18.33

Doblado de Prenda 16.35

Embolsado 7.04

Cerrado de bolsa 6.46

Tiempo Std X Unid,

(scg.) 72.19

3.2.4 Producción actual en el área de Acabados:

De los datos de producción actual de la empresa observamos lo siguiente:

Tabla N °ll: Capacidad del área de acabado-Datos actuales

Producción Total (Uncí)

Producción Total x Mes 60,000 Unidades Producción Total x Semana 15,000 Unidades

(42)

42

Se hizo tomas de tiempos para altas cargas de trabajo al 100% y para bajas

cargas de trabajo, se observó que es posible reducir los tiempos y el

personal.

Tabla N°12: Tiempos Promedio

Tiempo tomado con baja carga

de trabajo

Tiempo promedio tomado con

alta carga de trabajo al 100%

72.19 Segundos 54.07 Segundos

Se observa que de la toma de tiempos realizada para una baja carga de

trabajo los operarios en promedio utilizaron 72,19 segundos para el

acabado por prenda T-shirt.

Por otro lado, se observó que actualmente para una carga de trabajo al

100% el acabado de una prenda T-shirt utiliza aproximadamente 54.07

segundos el cual es un tiempo promedio calculado en base a la producción

actual de los doce (12) operarios que laboran en el área.

Debido a ello, se determina que es posible reducir los tiempos

(estandarización de tiempos) y reducir el personal (selección del personal

más idóneo).

A continuación se plantea las propuestas de optimización para el área de

acabados.

3.3 Propuesta de Optimización de la Capacidad del Área

Bajo la estructura actual del área de acabado y considerando que estamos

analizando una empresa PYME de confecciones, se debe tener en cuenta

que, los cambios y las mejoras que se implementen ¡nicialmente en el área

(43)

realizar la mencionada empresa, debido a que, -al tratarse de una pequeña

empresa,- no dispondrá de liquidez para un cambio drástico dentro del

área.

Sin embargo debe reconocer ios criterios fundamentales, tales como,

cantidad de operaciones dentro del proceso, tiempo estándar, capacidad del

área, distribución de planta y diagrama de flujo del proceso.

En este proceso se debe considerar además, todos los factores de éxito,

tales como:

Recursos necesarios, alcance de las funciones de cada área en la

organización, y todo aquello necesario para desplegar con éxito el nuevo

enfoque del área de acabado en la empresa, es decir mejora del área donde

se realizan las actividades, tiempo estándar, capacidad de producción,

aplicación de reglas básicas como análisis por el método del interrogatorio,

el uso de las 5S para tener un correcto orden y por lo tanto un mejor

ambiente de trabajo

a) Alcance: El alcance abarca el cumplimiento de los objetivos trazados para

el área.

b) Principios Comunes: Elaborar el Manual de Procedimientos para el área de

Acabado.

c) Objetivo: El objetivo del Área de Acabado, es controlar de una forma

integrada el rendimiento del operario respecto a la Calidad del producto.

d) Indicador de desempeño: El indicador definido permite medir el propósito

del sistema integrado de gestión; es decir cuantifíca el nivel de

(44)

44

e) Diseño de la documentación general: El diseño debe tener como propósito

desarrollar un manual de gestión, que permita un claro direccionamiento

del sistema integrado, y también la elaboración de manuales de

procedimientos específicos que soporten la implementación y mejora de

los sistemas que se han integrado.

3.3.1 Nuevo Diagrama de Flujo - Area de Acabado.

La propuesta de un nuevo diagrama de flujo donde, al recepcionar la

prenda y realizar el volteado, en caso se detectara alguna falla se separa la

prenda en canastillas adicionales para ser recuperadas en el área de

costura,

(45)

3.3.2 Nueva Distribución del área de acabado

El planteamiento de una nueva distribución tiene como finalidad lograr:

-Mayor eficiencia en el flujo del proceso.

-Realizar cada una de las tareas con orden y eficiencia.

-Brindar bienestar a cada uno de los operarios, dentro de sus puestos de

trabajo.

- Limpieza y comodidad en el ambiente de trabajo.

Para tal fin, se consideró lo siguiente:

Los operarios se ubican en mesas más grandes las cuales poseen una cierta

inclinación, para así lograr una mejor revisión.

El espacio fue distribuido con una mejor iluminación, se agregó equipos

fluorescentes por cada espacio de trabajo, con la finalidad de lograr mayor

visibilidad de la prenda revisada y/o trabajada. Asimismo, se observó la

necesidad de lograr que cada trabajador se encuentre dentro de un grupo de

trabajo, el cual será distribuido según la tarea que realizan.

Adicionalmente, para el caso del personal encargado de la tarea de sellado,

dichas máquinas se ubican dentro de la misma mesa de trabajo, ello con la

finalidad de facilitarle al trabajador la manipulación de dicha máquina,

puesto que el traslado que realizaba con la distribución anterior, le

originaba a) referido operario, tiempos adicionales en trasladarse de un

lugar a otro para usar dicha máquina selladora.

En ese sentido, mediante estos pequeños cambios y con esta nueva

disposición en la ubicación en planta los operarios se ahorran tiempo

(46)

Figura N°20: Nueva Distribución del Área de Acabados

Canastilla para prenda con fallas

OPERARIO # 1 OPERARIO # 2

OPERARIO # 3 OPERARIO #4

M á q u i n a d e M á q u i n a d e s e lla d o s e lla d o

VOLTEADO Y TALLADO DE PRENDA

PLANCHAD O Y DOBLADO

OPERARIO #5

PRENDA EMBALADA

EM BOLSADO Y CERRADO

DE BOLSA

SALIDA AL

(47)

3.3.3 Determinación de los tiempos estándar

La propuesta de mejora de la capacidad del área de acabados tiene como

base una correcta toma de tiempos, aplicando los procedimientos para la

determinación del tiempo estándar de una prenda y bajo las definiciones

del mismo, tales como: uso del cronómetro, valoración, tiempo normal,

tiempo suplementario y tabla de suplementos de elementos productivos.

Se realizó la siguiente evaluación de tiempos para cada fase del proceso

productivo del Área de Acabados, con una carga de trabajo al 100%, con

el objetico de tener tiempos estándar en base a los cuales se observó que

era posible reducir los tiempos. Debido a ello, recalcularemos la verdadera

capacidad del área de acabados y realizaremos una comparación versus los

datos actuales de la pyme.

Para el cálculo del tiempo estándar usaremos los siguientes criterios.

a) Valoración: Aplicaremos una calificación porcentual que se asigna a un

operario por realizar una operación en condiciones de rendimiento

previamente establecidas, la escala indica porcentajes según la descripción

que tenga el trabajo realizado por los operarios y según las expectativas de

la empresa , es decir, si la empresa desea un trabajo demasiado lento y

movimientos torpes (no esperado) pues la escala de valoración que usará

será menor al 60%, por el contrario si la empresa cuenta con trabajadores

del promedio en adelante, la escala de valoración que tomará será del 80%

en adelante.

A continuación se presenta una escala de valoración con la cual elegir el

(48)

48

Tabla N°13: Escala de Valoración para la determinación de tiempo estándar.

Escala (%) Descripción

0 Trabajo Nulo

40

Demasiado Lento, movimientos torpes, inseguros, el operador parece medio dormido y sin interés en el trabajo.

60

Constante, resuelto, sin prisa, como de obrero no pagado a destajo, pero bien dirigido y vigilado parece lento pero no pierde tiempo adrede mientras lo observan.

80

Activo, capaz, como de obrero calificado medio pagado a destajo, logrando con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.

100

Muy rápido, el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos, muy por encima del obrero calificado medio.

120

Excepcionalmente rápido, concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por largos periodos.

Actuación de virtuoso solo alcanzada por -unos-trabaiadores sobresalientes____________

Basados en la escala anterior, tomaremos una escala al 80%, es decir un

operario promedio: activo, capaz logrando tranquilidad y el nivel de

calidad y precisión fijado.

b) Suplementos: El tiempo suplementario es un porcentaje del tiempo normal

que se añade a éste para dar al trabajador la posibilidad de justificar

efectos fisiológicos (idas al baño, cansancio, etc.) y psicológicos (presión

de trabajo, desconcentración, etc.) causados por la propia dinámica de

trabajo.

Se presenta una tabla de porcentajes para el área de acabado que se va a

aplicar al tiempo normal para obtener los tiempos suplementarios de

(49)

Tabla N°14: Tabla de Suplementos de Elementos Productivos. Función Necesidades

Fatiga Distu rbios Total 1 ().

/Puesto Personales (%)

1 Tizado 5 6 2 13

2 Tendido 5 9 2 16

3 Corte 5 14 1 20

4 Numerado 5 10 1 16

5 Corte Cintera 5 8 1 14

6 Fusionado 5 12 1 18

7 Costura

(Rec/Rem) 5 7 3 15

8 Atraque 5 6 3 14

9 Zurcido 5 8 1 14

10 Costura 5 7 1 13

11 Volteado de

Prenda 5 6 1 12

12 Tallado de

Prenda 5 6 1 12

13 Planchado

Tradicional 5 12 1 18

14 Doblado 5 7 1 13

15 Embolsado 5 7 1 13

16 Cerrado de

Bolsa 5 7 1 13

c) Tiempo Normal: Es el tiempo promedio observado multiplicado por el porcentaje de valoración.

d) Tiempo Estándar: Sumaremos el Tiempo Normal más el tiempo suplementario, tal como se observa a continuación.

Figura N° 21: Tiempo Estándar

Los datos obtenidos en la toma de tiempos en la pyme, han sido analizados

(50)

50

En base a ello y mediante la aplicación de las herramientas se ha /

determinado el tiempo estándar de cada operación en el Area de Acabado.

Tabla N°15: Distribución de Tiempo Estándar

Operación T. Observado T.

Normal T. Suplement.

T. Estándar

Volteado de

Prenda 17.15 10.29 1.23 11.52

Tallado de

Prenda 6.87 4.12 0.49 4.62

Planchado 18.33 11.00 1.98 12.97

Doblado de

Prenda 16.35 9.81 1.28 11.08

Embolsado 7.04 4.22 0.55 4.77

Cerrado de

Bolsa 6.46 3.87 0.50 4.38

Tabla N°16: Tiempos Estándar por Operación

Fase del Proceso Tiempo (se«)

Volteado de prenda 11.52

Tallado de Prenda 4.62

Planchado 12.97

Doblado de Prenda 11.08

Embolsado 4.77

Cerrado de bolsa 4.38

Tiempo Std X l nid.(se«.) 49.35

Comparación entre los tiempos actuales en planta y los tiempos estándar

calculados en el estudio realizado:

Tabla N°17: Comparativo Tiempos iniciales vs Tiempo Estándar

Fase del Proceso Tiempo (Actual)

Tiempo Estándar

% diferencia

Volteado de prenda 17.15 11.52 32.83%

Tallado de Prenda 6.87 4.62 32.75%

Planchado 18.33 12.97 29.24%

Doblado de Prenda 16.35 11.08 32.23%

Embolsado 7.04 4.77 32.24%

Cerrado de bolsa 6.46 4.38 32.20

(51)

Tabla N°18: Capacidad optimizada Tiempo Stil, en

Acabado x Unid.

49.35 se».

Estudio x Operario

Producción x Hora 72 Unidades

Producción x Día 576 Unidades

Producción x Semana 3,456 Unidades

Producción x Mes 14,976 Unidades

Días Hábiles 26 Días

Sueldo Semanal x Op. 200 Soles

Costo de Mano de Obra x Prenda

0.06 Soles

N° Personal

Real 12 Operarios

Recomendable 6 Operarios

Capacidad 3,456 Unidades/Día

De la evaluación se concluye que, se contará con una capacidad de

producción similar a la que existe actualmente en la empresa con la

participación de tan solo la mitad de los operarios que laboran actualmente

en la empresa. Debido a lo cual, se producirá un recorte en los costos de la

empresa, ello debido a que mensualmente cada operario tiene una

remuneración correspondiente a ochocientos (S/.800.00) nuevos soles.

Según lo observado, la capacidad calculada en base al tiempo estándar

evaluado (49.35 segundos por prenda), sería de tres mil cuatrocientos

cincuenta y seis (3,456) unidades totales diarias, contando únicamente con

seis operarios en el área de acabados.

(52)

Tabla N°19 Análisis por el Método de Interrogatorio

Preguntas sobre el propósito

Operaciones

Básicas ¿Qué se hace?

¿Por qué

se hace?

¿Qué otra

cosa podría

hacerse? ¿Qué debería hacerse? Traslado de prendas del área de costura al área de acabado

Se saca

trasladan del

área de costura

las prendas

volteadas y se

dirigen al área

de acabados.

Para voltear

la prenda t-

shirt,

realizar el

tallado,

embolsado

y sellado.

No se podría

cambiar este proceso Colocarlo en canastillas para el recojo. Volteado y tallado de prenda Tallar la prenda t-shirt

y voltearla por

el derecho.

Para luego

planchar y

doblar la

prenda.

No se podría

cambiar este 1 proceso Que una persona ágil se encargue de este trabajo.

Planchado y

doblado de

prenda

Se plancha

manualmente

el polo T-shirt

y a

continuación

se dobla la

prenda. Para luego proceder a embolsar la . Es un proceso que debe realizarse Nuevo método de doblado, uso de tableros por talla,

para que las

prendas salgan armadas para meterlas Embolsado y cerrado de

Se embolsa la

prenda y a

Para ser

trasladada a

Automatizar

el cerrado de

Utilizar

(53)

almacén. rapidez.

Preguntas sobre el lugar

Operaciones Básicas ¿Dónde se hace? ¿Por qué se hace allí? ¿Qué otra cosa podría hacerse? ¿Cuándo debería hacerse? Traslado de prendas del área de costura al área de acabado

En el área

de costura

tercer piso

Porque es

la salida de

prenda al acabado No podría hacerse nada en esta operación No hay cambios Volteado y tallado de prenda En el segundo piso Porque hay una mesa grande. No debe cambiar de lugar por cuestiones de Esta correcta su posición espacio

Planchado y

doblado de prenda En el segundo piso Porque está cerca del volteado y tallado

No hay lugar

de reemplazo

No hay

cambios

porque es lo

que sigue

Embolsado y

cerrado de bolsa

En el segundo piso Porque se realiza en una mesa

No hay lugar

de reemplazo

(54)

grande cambios

porque es lo

que sigue.

Preguntas sobre la sucesión

Operaciones Básicas ¿Dónde se hace? ¿Por qué se hace allí?

¿En que otro

lugar podría hacerse? ¿Dónde debería hacerse? Traslado de prendas del área de costura al área de acabado

En el área

de costura

que se

encuentra

en el tercer

piso. Porque por el reducido espacio se encuentran en ese lugar

Muy cercano al

proceso

anterior

En un lugar

más amplio

Volteado y

tallado de prenda

En el segundo piso Porque continua en el mismo piso

No se puede en

otro lugar.

En un lugar

más amplio

Planchado y

doblado de prenda En el segundo piso Lugar donde sucede el proceso

En otro lugar,

se perdería

tiempo

Embolsado y

cerrado de bolsa

En el

segundo

piso

Porque es

el lugar

donde

No se puede

hacer en otro

(55)

Preguntas sobre los medios Operaciones Básicas ¿Cómo se hace ¿Por qué

se hace de

ese modo? ¿De qué otro modo podría hacerse? ¿Cómo debería hacerse? Traslado de prendas del área de costura al área de acabado

La prenda

sale del área

de costura de

revés, cuando

se tiene una

cantidad

considerable

de prendas a

la salida de

costura, éstas

son

trasladadas

por un

operario

hacia el área

de acabados Porque debido al pequeño espacio el área de acabado se encuentra en el segundo Colocarlo en canastillas y agilizar el recojo

Debería ser un

proceso rápido

que alimente al

área de acabado

constantemente

Volteado y

tallado de prenda Se coge la prenda y se

procede a

Porque de

esta

manera

permite

En una mesa

más larga

Mucho más

(56)

tallarla,

voltearla y

verificar el

óptimo

estado de la

misma

dejar a un

lado las prendas que tuvieran alguna falla notoria.

Planchado y

doblado de

prenda

Se coloca la

prenda sobre

la mesa y se

procede al planchado manual y posterior doblado. Para evitar que se mueva la pieza Automatizar el proceso (máquinas

de inyección

de vapor)

Se puede llegar

al sistema

completamente

automático.

Embolsado y

cerrado de bolsa

Sobre una mesa larga Porque está cerca del anterior proceso Se podría hacer usando bolsas con banda adhesiva para mayor rapidez

Cerca de la mesa

de planchado y

doblado para que

las prendas

salgan armadas

y meterlas dentro

de la bolsa

3.3.5 Aplicación de las 5S

Utilizando esta regla muy sencilla de mantenimiento integral, mejoraremos

los niveles de calidad, eliminación de tiempos muertos y reducción de

costos, no solo de la infraestructura, si no del entorno de trabajo por parte

(57)

f

K

¥

■Seiso - Limpieza: Limpiar completamente el lugar de trabajo, de modo que no haya polvo en el piso, maquinaria y equipo.

Seiketsu - Estandarización : Mantener nuestro lugar de trabajo cómodo y productivo, gracias a ejecutar las tres primeras

•Shitsuke - Disciplina: Entrenar a la gente para seguir un buen hábito en su trabajo y observar las reglas estrictamente

Figura N° 22: Regla de las 5S

Tabla N°20: Aplicación de las 5S

Situación Actual Plan de Mejoras Recomendaciones

Clasificación Descartar las prendas que presenten fallas.

-Las canastillas ubicadas junto a los operarios que voltean las prendas, son necesarias para separar las prendas que presenten fallas

Organización

Mantener el orden en el área de trabajo, a fin de localizar fácilmente cualquier elemento que se utilice.

-Mejora de la distribución del área de acabado, logró un mayor orden y comodidad para los operarios.

Limpieza

El recorte y escondido de hilos de la prenda debe de realizarse con mucho cuidado.

-Colocar un tacho para residuos en cada línea, se recomienda evitar ingerir alimentos en el área de trabajo.

-Mantener la limpieza en el área de trabajo, a

(58)

58

fin que el ambiente de trabajo esté libre de polvo y desperdicios.

limpio sus manos, su lugar de trabajo y sus máquinas.

Estandarización

- Se debe realizar un planchado de prendas, actualmente no lo realizan.

La prenda debe plancharse

adecuadamente

verificando las medidas de prendas terminadas.

Se recomienda implantar como mínimo el planchado tradicional y hacerle notar a los operarios la diferencia.

Al inicio el planchador tendrá dificultades pero luego se acostumbrará y realizará su trabajo con mayor eficiencia.

Disciplina

Concientizar al personal sobre los buenos hábitos de trabajo, mediante charlas y dinámicas grupales.

-Mayor comunicación con el personal acerca de los cuidados y requisitos exigidos con los clientes, pago de incentivos por producción.

3.3.6 Propuesta de pago de Incentivos

Con el objetivo de descubrir y eliminar errores e inconsistencias en la

producción, se puede aplicar el pago de incentivos, así como para mejorar

el control del proceso, la innovación en la calidad y productividad.

La forma de pago de incentivos por productividad más recomendable es la

siguiente:

RT: Remuneración total

HI: Pago semanal

ID: Pago por desempeño del módulo, y que es un monto igual para todos

(59)

Entonces: RT = HI + ID

Ejemplo:

HI: S/. 15.33, ID: S/.7.50 RT = S/.22.83

El cálculo del pago por desempeño del módulo, resulta de la diferencia

entre la producción real y la producción base multiplicada por un valor por

prenda, el cual está en función de la política de remuneraciones de la

empresa.

ID = (PR - PB) * PP

Donde:

PR: Producción real

PB: Producción base (partir de la cual se paga el incentivo por cada prenda

producida)

PP: Precio por prenda

Ejemplo:

PR: 720 prendas, PB: 600 prendas PP:S/.0.0625

ID = S/.7.50

3.3.7 Propuesta de Polifuncionalidad

Se tiene registrado para cada operario las operaciones que domina y que

potencial tiene por cada operación.

Se debe lograr que cada operario domine, por lo menos, la operación

previa y la siguiente a su operación principal.

El ideal de la polivalencia implica, además de lo anterior, que los operarios

de las primeras operaciones dominen las últimas de la secuencia y los

operarios intermedios de la secuencia dominen 2 previas y 2 posteriores a

(60)

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

> El estudio refleja una producción semanal por operario inferior

respecto a la cantidad que debería producirse por 12 operarios del

área de acabado.

> El área de acabado refleja un déficit en los tiempos de producción

(tiempos varían de acuerdo a la carga que se le presente al operario).

> La toma de tiempos realizada en el área de acabado, nos muestra la

capacidad por operación y a partir de ello se obtiene la capacidad del

área.

>

La realización de un estudio de tiempos requiere que los responsables cuenten con un conocimiento adecuado de los procesos

de la empresa para lograr una información objetiva y facilitar el

acercamiento con las personas que suministran los datos necesarios.

> La aplicación del método mejorado le permitirá a la empresa ahorrar

la mitad de los salarios mensuales como máximo, para ello se debe

realizar la respectiva elección del personal más idóneo y con mayor

(61)

4.2 Recomendaciones

> Para mejorar los procesos contemplados en el estudio es necesario

que los resultados sean divulgados, valorados y utilizados por

quienes tiene la responsabilidad de planificar, hacer seguimiento y

mejorar la producción.

>

Para la capacidad actual del área, es recomendable que la empresa trabaje únicamente con 6 operarios y no con 12 como actualmente se

viene realizando.

>

De mantener el área con 12 operarios aumentar la producción por prenda mensual con una estrategia en el área de ventas.

>

Se recomienda realizar capacitaciones a los colaboradores, en especial a los nuevos para que se adecúen al trabajo estandarizado y

estos puedan mantener un flujo continuo en el proceso productivo.

>

Es recomendable realizar un estudio de Pre-factibilidad de la empresa en general, para proyectar el crecimiento de su capacidad a

futuro.

> Es necesario valorar la importancia de mejorar las condiciones de las

instalaciones de trabajo (iluminación, temperatura, puestos de

trabajo) para mejorar las condiciones en las cuales se desempeñan

actualmente los trabajadores.

Desarrollar una adecuada gestión en cuanto al mantenimiento de las

máquinas, ya que la calidad de los acabados depende mucho de la

(62)

V.- BIBLIOGRAFÍA

- Barreto M.

- Manual de Producción 1MTEXAP PERÚ.

- Págs. 60- 66

- Valdivieso C.

- Desempeño de la Mediana y Pequeña empresa exportadora del Sector

Textil.

- Págs. 1-25

- Fuertes A.

- Informe de Seminario de Tesis Las Confecciones en el Sector Textil.

- Págs. 50 -75

- Barreto M.

- Manual de Planeamiento y Organización Confecciones.

(63)

Hang Tag: Etiqueta volante externa que se coloca en una prenda, por

lo general se coloca en la etiqueta de marca con un sujetador de

plástico, puede incluir código de barras, precio, otros.

Hangtear: En la empresa se conoce a la acción de colocar hang tags a una prenda.

Plastiflecha: Son como hilos de plástico que se utilizan para encajar el

Hang Tag en la prenda.

Diagrama de Flujo: La técnica de diagrama de flujo de datos, es una

representación gráfica que permite al analista definir entradas,

procedimientos y salidas de la información en la organización bajo

estudio, nos permite comprender los procedimientos existentes con la

finalidad de optimizarlos,

reflejándolos en el sistema propuesto.

Valor FOB: Free on Board, término de comercialización internacional

que indica el precio de la mercancía a bordo Esto no incluye fletes,

seguros y otros gastos de manipulación después de embarcada la

Figure

Tabla N°l:  Valor FOB - Promperú 2011 — Elaboración Propia Sector FOB 2011  (USD) %
Figura 2: Estructura de una Partida  Arancelaria en el Perú  Fuente:  Promperú
Figura 5:  Proceso del área de Logística Fuente:  Elaboración Propia
Figura 6:  Proceso del Área de Desarrollo Fuente:  Elaboración  Propia
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Referencias

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