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Aplicación de Single Minute Exchange Die (SMED) en General Motors

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Instituto Tecnológico de Colima

Aplicación de Single Minute Exchange Die (SMED) en

General Motors

Opción X

Memoria de Residencia Profesional

Que para obtener el titulo de:

Ingeniero Industrial

Presenta

Juan Antonio Torres Angulo

Asesor:

José Cárdenas Zavala

(2)

INDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCION

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

1.1. Antecedentes 1

1.1.1. Misión, visión y filosofía de la compañía 3

1.1.2. Política de calidad 3

1.2. Marco de referencia 4

1.3. Justificación 6

1.4. Objetivo general y especificos 7

1.5. Alcances y limitaciones 8

CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 2.1 Características generales de la empresa 9

2.1.1 Tipos de productos que se desarrollan 11

2.1.2 Estructura organizacional 12

2.1.3 Descripción del proceso 13

2.2 Responsabilidades del área de ingeniería industrial 21

2.3 Área de participación dentro de la empresa 23

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 3.1 ¿Qué es la manufactura esbelta? 3.1.2 Las siete perdidas de producción 25

(3)

3.2.3 Etapas de aplicación 36

CAPITULO IV. DESARROLLO 4.1 Inicio de la idea 40

4.2 Etapas de aplicación 42

CAPITULO V. RESULTADOS 5.1 Interpretación de resultados 52

5.2 Carta de restricciones 68

5.3 Check list de cambio de modelo 70

CONCLUSIONES 71

(4)

INDICE DE TABLAS, GRAFICAS Y FIGURAS POR CAPITULO

CAPITULO I Antecedentes generales

Figura 1.1 Mapa de ubicación del estado de Guanajuato 4

Figura 1.2 Ubicación de la planta de General Motors complejo Silao 5

Figura 1.3 Lay out de General Motors complejo Silao 5

CAPITULO II Descripción general de la empresa Tabla 2.1 Descripción del proceso de producción de una cabeza para motor 13 Tabla 2.2 Diagrama de flujo de proceso de producción de una cabeza 14

Figura 2.1Sistema Global de Manufactura 10

Figura 2.2 Posición del practicante dentro de la organización 12

Figura 2.3Cara múltiple de escape 17

Figura 2.4Cara lateral 17

Figura 2.5Cara múltiple de admisión 18

Figura 2.6Tapa de punterías 18

Figura 2.7Cara contacto block 19

Figura 2.8Cabeza terminada 19

Figura 2.9Lay out línea de producción cabezas 20

(5)

CAPITULO V Interpretación de resultados

Grafica 5.1 Grafica de seguimiento op. 10 52

Grafica 5.2 Grafica de seguimiento op. 20 54

Grafica 5.3 Grafica de seguimiento op. 30 56

Grafica 5.4 Grafica de seguimiento op. 40 58

Grafica 5.5 Grafica de seguimiento op. 50 60

Grafica 5.6 Grafica de seguimiento op. 60 62

Grafica 5.7 Grafica de seguimiento op. 80 64

Tabla 5.1 Comparación de antes y después op. 10 53

Tabla 5.2 Comparación de antes y después op. 20 55

Tabla 5.3 Comparación de antes y después op. 30 57

Tabla 5.4 Comparación de antes y después op. 40 55

Tabla 5.5 Comparación de antes y después op. 50 61

Tabla 5.6 Comparación de antes y después op. 60 63

Tabla 5.7 Comparación de antes y después op. 80 65

Tabla 5.8 Tempo final después de la mejora de actividades estándar 65

Figura 5.1 Grafica de secuencia de actividades 66

Grafica 5.8 Minutos de reducción después de nueva mejora 67

Figura 5.2 Carta de restricciones 69

(6)

INTRODUCCION

“Si los años 80 fueron tiempos de calidad y los

90 fueron tiempos de reingenieria, el 2000 será

tiempo de velocidad”.

Bill Gates, 1999

Business @ the speed of thought

Como dice la frase anterior podemos decir que el mundo actual con todo

y la llamada globalización nos ha abierto y acercado las fronteras a casi todos

los productos, desde comida hasta equipo de manufactura, ahora lo que

producen en un país se comercializa en todos los continentes, es por ello que

las empresas para competir y sobrevivir en el mundo necesitan ser empresas

reconocidas de clase mundial y uno de lo atributos de este tipo de empresas es

la velocidad de respuesta de lo que le demanda el mercado

Empresas como la de General Motors tienen que ser rapidas a las

demandas del cliente, los gustos y preferencias, hacer fabricas flexibles donde

puedan tener mezclas y familias de productos y hacer que los cambios entre

ellas sea lo más rapido posible y una de las armas que tienen para encarar el

futuro o el presente es la manufactura esbelta.

Pero, ¿Cómo puede la Manufactura Esbelta ayudar a optimizar el

funcionamiento de una planta?

El punto de partida es reconocer que solamente una pequeña fracción del

tiempo y del esfuerzo total en cualquier empresa genera valor agregado (VA)

para el cliente. Se define el valor como todo aquello por lo cual el cliente está

dispuesto a pagar. Claramente definido el valor para un producto o servicio

(7)

producción solamente 5% de las actividades agregan valor y 95% son

desperdicio. La eliminación de este desperdicio es la fuente potencial más

grande de la mejoría no sólo en rentabilidad y ganancia sino además en

funcionamiento corporativo y servicio al cliente.

Muchas veces, las empresas se enfocan en mejorar las actividades que

generan valor, como optimizar un ciclo de inyección, pero no se fijan en cómo

optimizar los tiempos de cambio de molde, por ejemplo. No siempre lo más

lógico es lo más evidente.

En toda empresa también existen actividades que no generan valor

agregado pero que son indispensables, y que se conocen como "necesarias de

no valor agregado" (NNVA). Ejemplos de estas son marcación del producto,

ensayos de norma y controles de calidad. Este tipo de actividades no se puede

eliminar del todo, pero sí se puede minimizar su consumo de recursos.

Por lo que el siguiente trabajo va a enfocado a la aplicación de una de las

herramientas de la manufactura esbelta como lo es el SMED (single minute

Exchange die = cambio rápido de modelo en un minuto) que nos va a permitir

reducir el tiempo de cambio de modelos y eliminar tiempos innecesarios y

desperdicios en la línea de producción de cabezas en planta motores.

Con la culminación exitosa de este proyecto se va a lograr el titulo de

Ingeniero Industrial con especialidad en calidad y productividad del instituto

(8)

CAPITULO 1: ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

1.1 ANTECEDENTES

General Motors fue fundada en el año de 1908 en Flint, Michigan, como

empresa de participación para Buick y adquirió Oldsmobile ese mismo año. El año

siguiente se hizo con Cadillac, Elmore y Oakland. En 1909, GM adquirió la Rapid

Motor Vehicle Company de Pontiac, Michigan.

En 1912 se estableció la Chevrolet Motor Company con los hermanos Gaston y

Louis Chevrolet. Chevrolet entró en General Motors en 1916.

GM superó a Ford Motor Company en los años 1920 ya que los compradores

de coches ya no querían el modelo básico y más barato; querían estilo, poder y

prestigio, lo que GM les ofrecía. Gracias a la financiación de los consumidores,

fáciles pagos mensuales permitieron a más gente comprar coches GM, mientras

Ford se oponía moralistamente a los créditos.

Durante los años 1920 y 1930, GM compró la empresa de autobús Yellow

Coach, y ayudó a crear Greyhound bus lines. Reemplazaron el transporte ferroviario

intercity con autobuses, y establecieron empresas subsidiarias para comprar

empresas de tranvías y reemplazaron los servicios basados en ferrocarril también

con autobuses. GM formó United Cities Motor Transit en 1932.

GM compró el fabricante de autorrailes con motor de combustión interna

Electro-Motive Corporation y su suministrador de motores Winton Engine en 1930,

renombrando ambas como la General Motors Electro-Motive División. Durante los

siguientes veinte años, locomotoras diesel — la mayoría fabricadas por GM —

(9)

momento, GM era una de las empresas con más empleados del mundo – sólo

industrias estatales soviéticas daban empleo a más personas. El 31 de diciembre de

1955, General Motors se convirtió en la primera corporación estadounidense en

hacer más de 1 millardo de dólares en un año.

A finales de los años 1990, GM había recuperado cuota de mercado; sus

valores se habían disparado por encima de $80 una acción en el año 2000. No

obstante, en 2001, la bolsa de valores cayó después de los atentados del 11 de

septiembre de 2001

Sin embargo, desde el 2000, GM ha permanecido como el mayor fabricante

de automóviles del mundo, ordenado según ventas. Después de las fusiones entre

empresas del petróleo, la posición de GM cambió a la quinta empresa más grande

en los Estados Unidos y el mundo en términos de ventas.

Actualmente es la empresa de automóviles más grande del mundo. GM hoy

en día tiene 326.999 empleados alrededor del mundo. Con la sede central en Detroit

(Michigan), EE.UU., GM fabrica sus coches y camiones en 33 países, divide sus

operaciones en 5 regiones que son Asia pacifico, Europa, Latinoamérica,

África-medio este y Norteamérica siendo esta ultima donde entra México.

En México que como dijimos anteriormente pertenece a la región de

Norteamérica tienen actualmente tres plantas funcionado, una en Ramos Arizpe,

Coahuila, otra en Silao de la Victoria, Guanajuato, una más en Toluca, Edo de

México y en proceso de construcción la planta de San Luís Potosí que pretende

arrancar operaciones a mediados del año 2008.

En Silao de la Victoria cuentan con una extensión de 2471,219 m2 esta planta

se encuentra como líder y beachmarking de otras plantas alrededor del mundo por

su excelentes números y la correcta aplicación de los estándares internacionales

ambientales, de calidad y de seguridad tanto por personal GM como socios de

(10)

encuentra la planta de ensamble, la planta motores y a inicios del siguiente año la

planta transmisiones.

1.1.1 MISION, VISION y FILOSOFIA DE GENERAL MOTORS

Como toda compañía GM se basa en su Misión, Visión y una filosofía propia

de Silao para el logro de sus metas, aquí se muestra cada una de ellas.

Misión

Hacer los vehículos de la más alta calidad al menor costo cuidando la

seguridad de nuestra gente y el medio ambiente.

Visión

Ser el líder mundial en productos de transportación y servicios relacionados.

Nos ganaremos el entusiasmo de nuestros clientes por medio de la mejora continua,

guiada por la integridad, el trabajo en equipo y la innovación de la gente de GM

Filosofía

En GM Silao estamos construyendo un futuro para todos, buscamos nuevos

enfoques en la creatividad, calidad, productividad y desarrollo humano, creemos que

trabajar equipo en un ambiente de armonía, dignidad y respeto nos concluirá al logro

de nuestra misión.

1.1.2 POLITICA DE CALIDAD

Política de Calidad

En GMM tenemos como política de Calidad lograr la satisfacción y el

(11)

1.2 MARCO DE REFERENCIA

La empresa donde se realizó este proyecto fue en General Motors Complejo

Silao teniendo como razón social el siguiente nombre y dirección:

General Motors de México Complejo Silao

Carretera de cuota Silao-Guanajuato Km. 3.8

Silao Guanajuato, México

En la siguiente figura, se puede observar la ubicación del estado de

Guanajuato dentro de la republica mexicana y a su vez el municipio de Silao

marcado con círculo naranja dentro de dicho estado.

(12)

En esta figura se puede ver la ubicación exacta de la planta dentro del

municipio de Silao de la Victoria, podemos ver como se encuentra en el corazón del

municipio y seguido de ésta, el lay out de la planta.

Figura 1.2.- Ubicación de la Planta “General Motor Complejo Silao”.

(13)

1.3 JUSTIFICACION

Este proyecto nace con la necesidad personal de aplicar mis conocimientos

adquiridos en la carrera de Ingeniería Industrial en una de las herramientas de Lean

manufacturing de actual relevancia en la manufactura de clase mundial como lo es el

single minute exchange die (SMED) o también llamado cambio rápido de modelos en

minutos, así como acreditar la residencia profesional y posteriormente lograr el titulo

de ingeniero industrial.

De igual manera el aplicar esta técnica en General Motors Complejo Silao de

la cual se desprende la planta motores siendo esta el área de aplicación, es de suma

importancia por las demandas actuales del mercado, ya que los cambios de modelo

cada mes se vuelven mas constantes e implican que se realicen lo más rápido y de

la mejor manera para no tener perdidas por ajustes y no impacte en el uptime del

día.

Retomar esta técnica en la empresa, realizar la investigación, la aplicación y

reducir los tiempos de cambios nos ayuda de manera significativa en tener todas las

herramientas para que todo el personal involucrado en los cambios de modelo,

sepan que y como se debe realizar.

Como ingeniero industrial parte del perfil es generar ahorros para la

compañía, entre las responsabilidades que realiza un ingeniero industrial en GM o

en cualquier otra compañía de manufactura se encuentra está técnica que se

aprende en clase de Tópicos de Manufactura es un arma poderosa con la cual se

puede sobresalir en el trabajo ya que los beneficios que genera son muchos como

(14)

1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

Objetivo general

Incrementar la productividad de la línea de producción de cabezas cuando se

realice el cambio del modelo 4.8/5.3LGEN IV al modelo 6.0/6.2L HF a través de

la aplicación de una de las herramientas de la manufactura esbelta como lo es el

SMED (single minute Exchange die: cambio rápido de modelo en un minuto).

Objetivos específicos

• Reducir el tiempo de cambio de modelo en toda la línea en un 20%

• Realizar una carta de restricciones acerca de el tiempo mínimo de cambio y

perdida de piezas para calcular la producción máxima del día para el área de

materiales

• Tener un check list como procedimiento con las actividades de un cambio de

modelo ya reducido

• Realizar una ruta critica con tiempo reducido para ver el tiempo total mínimo

de cambio

(15)

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES

Este proyecto pretende tener un alcance aplicable a la línea de producción de

cabezas de la planta motores complejo Silao cuando se haga cambio de modelo de

4.8/5.3LGEN IV al modelo 6.0/6.2L HF ya que es donde hay más impacto, siendo

una metodología existente en la empresa que no se le ha dado el valor necesario

pues actualmente no está siendo aplicada, por lo que hay poca información al

respecto de aplicaciones previas, se pretende realizar un procedimiento que sirva

como base para un proceso de mejora continua, que sea llevado como parte de las

labores cotidianas del ingeniero industrial.

De igual forma puede ser tomado como base para aplicarse en las demás

líneas de la planta motores o en planta transmisiones que está por iniciar.

Como principales limitaciones tenemos las siguientes:

• Tiempo, ya que el único recurso destinado para la investigación,

monitorización, aplicación y seguimiento es quien realiza este proyecto

y a la vez se tienen otras responsabilidades como ingeniero industrial

como actividades del día con día y soporte a la línea de cabezas.

• Fuentes de información, ya que aunque esta técnica es muy conocida

no hay mucha bibliografía al alcance por lo que se debe adquirir

bibliografía desde Estados Unidos.

• Costo de los libros

• Recurso humano ya que no hay un recurso adicional que pueda ayudar

al monitoreo del cambio de modelo por lo que lo debe hacer quien

realiza este proyecto.

• Desconocimiento de la maquinaria implicada en cuanto a su

(16)

TITULO 2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EMPRESA

En General Motors complejo Silao se producen camionetas y componentes como

cigüeñales, cabezas, blocks para los motores y transmisiones, por lo que deben

tener un sistema de producción que sea flexible ante cualquier cambio en la

demanda de sus productos.

Antiguamente se conocía a los fabricantes de autos como empresas con

sistemas de producción en serie o continua y a la fecha son sus raíces ya que en

este sistema las instalaciones se adaptan a ciertos itinerarios y flujos de adaptación

que siguen una escala no afectada por interrupciones. En este tipo de sistema, todas

las operaciones se organizan para lograr una situación ideal, en la que las

operaciones se combinan con el transporte de tal manera que los materiales son

procesados mientras se mueven. Se utiliza este sistema cuando la economía de la

fábrica favorece a la producción continua. Es decir, cuando la demanda de un

producto determinado es elevada, la empresa se ve obligada a trabajar

continuamente.

Y podemos decir que así sigue siendo hasta nuestros tiempos pero los

sistemas de producción han revolucionado para establecer mejoras y adaptarse a

los cambios, por lo que GM utiliza o pretende utilizar un sistema de producción

llamado Justo a Tiempo.

El sistema de producción JIT (Just in Time: Justo a Tiempo) es mucho más

que un agregado de técnicas JIT. Surgido en Toyota Motor Co., es un sistema de

(17)

sistema JIT es el más difícil de diseñar, implantar y gestionar de todos, y pueden

existir diferentes niveles de implantación del mismo.

Basan su sistema de producción en el Global Manufacturing System

(GMS) ó Sistema global de manufactura, este sistema se divide en cinco categorías

las cuales cada una tiene lineamientos que se deben cumplir con el fin de ser

estándares en todas y cada una de las plantas del mundo, este GMS es una mezcla

de otros sistemas como el Sistema de producción Silao, el Sistema de producción

Toyota y otros sistemas desarrollados por empresas de clase mundial.

(18)

2.1.1 TIPOS DE PRODUCTOS QUE SE DESARROLLAN

En Silao, Gto se manufactura algunas partes y se ensamblan camionetas

como:

GMT-901 Crew Cab Chevrolet Silverado

GMT-902 Crew Cab GMC Sierra

GMT-931 Suburban

GMT-941 Avalanche

GMT-946 Escalade Ext.

También se hacen partes del motor como el cigüeñal de 4.8L, 5.3L sólido y

6.0L, 6.2L hueco, cabezas de 4.8, 5.3, 6.0 y 6.2L, y el monoblock 5.3 y 6.0L que

sirven para ensamblar motores de uso interno y de exportación como:

GEN IV 4.8L

GEN IV 5.3L

GEN IV 6.0L

GEN IV 6.0L HOLDEN

GEN IV 6.2L

A inicios del año 2008 arranca la planta de Transmisiones que está en

construcción y va a realizar toda la manufactura de esta, produciendo tres tipos de

modelo diferentes.

Estos productos se exportan a Sudamérica y Europa siendo la Escalade Ext

(19)

2.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

A continuación se muestra la estructura organizacional de la planta de GM Silao siendo un tipo vertical y horizontal

considerada forma mixta

Figura 2.2 Posición del practicante dentro de la organización

DIRECTOR GENERAL DE PLANTA SILAO

DIRECTOR DE OPERACIONES

MOTORES

DIRECTOR OPERACIONES ESTAMPADO Y

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECTOR DE MATERIALES

DIRECTOR DE PERSONAL

GERENTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL

COORDINADOR DE CARROCERIAS Y

ESTAMPADO

COORDINADOR DE TRANSMISIONES

COORDINADOR DE MOTORES

COORDINADOR DE PINTURA

COORDINADOR GMS

IE CRANKS & HEADS

IE ASSEMBLY

IE BLOCKS

(20)

2.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA LINEA DE CABEZAS

El proceso de producción utilizado en la línea de cabezas de aluminio es un

proceso en serie que utiliza maquinas transfer o de transferencia mecánica y

trasportadores automáticos que detectan las piezas por medio de sensores de

presencia que manda señal a la maquina para que inicie un ciclo cuando se requiera

Tabla 2.1.-Proceso de producción de una cabeza para motor

OPERACIÓN DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

10 BARRENOS DE MONTAJE A MONOBLOCK Y BARRENOS DE REFERENCIA 20 BARRENOS EN CARA DE MULTIPLE DE ADMISION Y ESCAPE

30 FRESADO Y BARRENADO DE CARAS LATERALES

40 FRESADO Y BARRENADO DE CAJAS PARA ASIENTOS Y GUIAS DE VALVULAS 50 COLOCACION Y PRENSADO DE ASIENTOS Y GUIAS DE VALVULAS

60 FRESADO, RIMADO Y MANDRILADO DE ASIENTOS Y GUIAS DE VALVULAS

70 LAVADORA

80-01 ROBOT DE CARGA

80-02 COLOCACION LOCKTITE EN BARRENOS DE CHAQUETA DE AGUA 80-03 INSERCIÓN DE TAPÓN DE CHAQUETA DE AGUA

80-05 PROBADORA DE FUGAS DE CHAQUETA DE AGUA Y PUERTOS DE ADMISION 80-06 PROBADORA DE FUGAS DE CHAQUETA DE AGUA Y PUERTOS DE ADMISION 80-08 TAPONES DE SELLO DE ACEITE

80-09 VOLTEADOR Y LUBRICACION DE GUIAS 80-10 ENSAMBLE DE VALVULAS

80-11A VOLTEADORA DE PIEZA 80-11 COLOCACION DE RESORTES 80-12 COLOCACION DE TAPAS Y CUÑAS 80-13 ERROR PROOFING LASER

80-13A ESTACION DE VALVULEO

80-14 PROBADORA DE FUGAS CAMARA DE COMBUSTIÓN 80-15 ESTAMPADORA DE FECHA JULIANA

80-16 ESTACION DE DESCARGA

(21)

Tabla 2.2Diagrama de flujo de producción de una cabeza para motor

EVENTO SÍMBOLO DE

EVENTO

Colocación casting en mesa

Operación 05 Carga de casting

Colocación de pieza en Conveyor de gravedad Operación 10 Barrenos de montaje a monoblock y barrenos de referencia Inspección de calidad una cada 100 piezas

Operación 20 Barrenos en cara de multiple de admisión y escape

Inspección de calidad una cada 100 piezas

Operación 30 Fresado y barrenado de caras laterales Inspección de calidad una cada 100 piezas

Operación 40 Fresado y barrenado de cajas para asiento y guías de válvula Inspección de calidad una cada 100 piezas

(22)

Inspección de calidad una cada 100 piezas

Operación 60 Fresado, rimado y mandrilado de asientos y guías de válvula

Inspección de calidad una cada 100 piezas

Operación 70 Lavado y secado de piezas

Inspección de calidad una por una visual por porosidad Operación 80-01 Robot de carga

Operación 80-02 Colocación de locktite en barrenos de cara lateral Operación 80-03 Inserción de tapón en barrenos de cara lateral

Operación 80-05-06 Probadora de fugas en caras laterales y puertos de admisión Operación 80-08 Inserción de tapones de sello de aceite Operación 80-09 Volteador de pieza y lubricación de tapones de sello de aceite

Operación 80-10 Ensamble de

(23)

Operación 80-11A Volteadora de pieza

Operación 80-11 Colocación de resortes

Operación 80-12 Colocación de tapas y seguros tipo cuñas Operación 80-13 Error proofing laser

Operación 80-13A Estación de valvuleo

Operación 80-14 Probadora de fugas de cámara de combustión Operación 80-15 Estampado de fecha juliana

(24)

En las siguientes figuras podemos apreciar las diferentes caras de una cabeza

Figura 2.3 Cara múltiple de escape.- Su principal función es sacar la combustión

realizada en el motor

(25)

Figura 2.5 Cara múltiple de admisión.- cuya función es recibir aire para el proceso

de combustión

Figura 2.6Tapa de punterías.- va sellada una vez colocada en el motor ya que aquí

(26)

Figura 2.7 Cara contacto block.- Como su nombre lo indica esta cara va puesta

sobre el block

Figura 2.8Cabeza terminada.- Una vez pasada por todo el proceso la cabeza

(27)

La figura que se muestra a continuación es la distribución de la línea de producción de cabezas que comienza en la operación CA-005 y termina en la 80-16, como se puede observar tiene un

arreglo para que sea producción continua o llamada también en serie.

(28)

2.2 RESPONSABILIDADES DEL AREA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Dentro de las labores diarias del departamento de ingeniería industrial en la

planta motores se encuentran entre otras las siguientes:

• Dar soporte en la elaboración del trabajo estandarizado, ayudas visuales y

formatos a las líneas de producción.

• Estimar la mano de obra requerida para un periodo determinado

• Aplicación de 5’s en la planta y en oficina mediante auditorias

• Realizar estudios ergonómicos mediante herramientas de análisis primarias

(Hoja de diseño ergonómico, Componentes de factores de riesgo 2) y

secundarias (NIOSH, Análisis de gasto de energía, 3D programa predictivo de

fuerza estática)

• Aplicación de TIP, (troughput improvement process = proceso de mejora de

productividad) basado en la teoría de restricciones.

• Aplicación de Fist In, First Out (primeras entradas, primeras salidas) en

coordinación con las líneas de producción

• Dar entrenamiento en diversos temas relacionados con la Ingeniería Industrial

(29)

• Participar con las áreas en juntas de equipos, cursos para la mejora, generación de acciones correctivas y preventivas

• Soporte a las líneas de producción en contacto con proveedores, compras

pequeñas

• Realizar simulaciones para detectar cuellos de botella y administración de

bancos en proceso.

• Juntas semanales informativas a cada área de producción

• Realizar Value Stream Maping (Mapa de cadena de valor)

• Diseñar yazakies (Muebles flexibles de fácil acceso) para las líneas de

producción

• Apoyo al departamento de ingeniería de proyectos en lo referente a diversos

(30)

2.3 AREA DE PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA

El área en la cual se desarrolló este proyecto es el departamento de

ingeniería industrial y global manufacturing system de la planta de motores la cual se

caracteriza por ser un área en la que se soporta a la producción directamente ya que

diariamente se pretende aumentar la productividad de las líneas de producción y

eliminar fallas recurrentes y nuevas, documentando los hallazgos y tendencias

mediante monitoreo de las maquinas y gente, realizando mejoramiento continuo de

las cosas, la generación de ideas e implementación de técnicas avanzadas de

producción.

El departamento de IE&GMS es un pilar fundamental dentro de la empresa ya

que se toman decisiones gerenciales en base a los estudios que realiza dicho

(31)

CAPITULO 3 MARCO TEORICO

3.1 ¿QUE ES LA MANUFACTURA ESBELTA?

La Manufactura Esbelta es una estrategia de producción que incorpora un

conjunto de metodologías cuyo propósito es eliminar las pérdidas, mediante el

mejoramiento continuo con un enfoque en la satisfacción del cliente. Esta estrategia

nació en Japón y fue concebida por los grandes sabios del Sistema de Producción

en Toyota: Ohno, Shingo, Ishikawa, Taguchi, entre otros. Originalmente se llamaba

Sistema de Producción Toyota o TPS (Toyota Production System, en inglés) pero la

industria automotriz norteamericana tuvo que adoptar este sistema con el fin de

mantenerse competitiva, y le cambió el nombre a "Lean Manufacturing" o sea

"Manufactura Esbelta". El término fue popularizado en el libro "La máquina que

cambió el mundo", de los autores Womack y Jones. Este estudio ilustró las

diferencias significativas de funcionamiento de la industria automotriz japonesa con

relación a la occidental, al explicar por qué los métodos japoneses usaban menos

esfuerzo, inversión de capitales, instalaciones, inventarios y tiempo humano en

fabricación, desarrollo de producto y relaciones con el cliente.

Las razones para implementar la Manufactura Esbelta varían de compañía en

compañía, pero en general los aspectos comunes son preparase para la

competencia global, mejorar la calidad de los productos y servicios, reducir los

costos de operación, incrementar las ventas, lograr la preferencia de los clientes o

perfeccionar los niveles de productividad.

Por todo esto, el pensamiento esbelto es un método altamente desarrollado

para mejorar la productividad, la eficacia y la calidad de productos y servicios. Las

compañías que se adhieren a esta forma de gestión son catalogadas como

(32)

3.1.2 LAS SIETE PERDIDAS DE PRODUCCION

Según Taiichi Ohno, la eliminación absoluta de las "mudas" (desperdicio en

japonés) es la razón de ser del Sistema de Producción de Toyota. Entonces, la

Manufactura Esbelta pretende eliminar o minimizar las siete grandes pérdidas de un

entorno productivo: transportes, inventarios, sobreproducción, reprocesos,

movimientos innecesarios, productos defectuosos y esperas y podemos definirlas de

la siguiente manera:

A) Sobreproducción:

Es la peor de las 7 grandes pérdidas. Significa hacer lo que es innecesario,

cuando es innecesario y en cantidades innecesarias. Es cuando se producen

piezas/partes para las cuales no hay demanda real.

¿Por qué se produce esto? Usualmente es el resultado de producir lotes demasiado

grandes.

Varios son los efectos no deseados de la sobreproducción, como por ejemplo:

• Comprar anticipadamente partes y materiales

• Bloquear el flujo de piezas / partes

• Aumentar el inventario

• No hay flexibilidad en la planificación

• Aparición de defectos

(33)

• Incapacidad para efectuar la preparación de grandes equipamientos en períodos cortos de tiempo

• Crear demasiado stock para reemplazar el número de productos defectuosos

• Demasiada gente o demasiado equipamiento

• Máquinas que producen demasiado rápido

Cómo eliminamos las Pérdidas por Sobreproducción?

Se deben implementar los métodos de la “lean production” o “manufactura

esbelta”

• Trabajo al máximo (no sobredimensionar equipos ni personas)

• Balance de línea

• Flujo “pieza a pieza”

• Pull production usando kanban

Preparación rápida de máquinas

• Producción de lotes pequeños, producción mixta.

B) Inventario:

La sobreproducción lleva a aumentar también el inventario. Inventario significa

cualquier cosa que está siendo retenida por un espacio de tiempo dentro o fuera de

la fábrica.

En “lean production”, el inventario es considerado como un síntoma de una

fábrica enferma. Escondidos detrás de las pilas de inventarios se encontrarán una

variedad de causas que necesitan ser tratadas.

Lascausasde Inventario son:

• Aceptación del inventario como normal o como un “mal necesario”

(34)

• Tiempos de preparación de máquinas muy extensos

• Lote de producción grandes

• Flujo de materiales obstruido

• Producción anticipada

• Partes defectuosas

• La parte superior del proceso es muy veloz para la parte inferior del proceso

Debe ocurrir una revolución en la conciencia de cada uno para eliminar el

inventario. Las personas deben creer en la posibilidad de “cero inventarios”.

¿Cómo eliminamos las Pérdidas por Inventario?

• Con células de manufacturas en forma de U, layout de equipamiento por

procesos en vez de por operaciones

• Nivelando la producción

• Regularizando el flujo de producción

• Pull production usando Kanban

Con preparación rápida de máquinas

C) Transporte

Si tenemos más inventarios, tendremos más medios de transporte. Los medios

de transporte refieren a cualquier transporte o transferencia de materiales, partes,

grupo de partes o productos terminados desde un lugar a otro por cualquier razón.

(35)

• Mover las cosas por cualquier razón

• Transporte a distancias o alturas excesivas

• Subutilización de sistemas que crean flujo continuo

Hay muchos efectos perjudiciales a causa del sistema de transporte. Si bien no

se espera eliminar todas las transferencias de mercaderías podemos acortar las

distancias, los tiempos y eliminar los puntos de retención.

Las causas del Transporte son:

• Layout pobre

• Lotes de producción grandes

• Trabajadores sólo con habilidades simples

• Insuficiente espacio para realizar las operaciones necesarias.

• La necesidad de sistemas de transporte es asumida

¿Cómo eliminamos las Pérdidas por Transporte?

Básicamente las pérdidas por transporte son corregidas rediseñando el layout

de los equipos para crear el flujo adecuado entre operaciones. Luego podremos

disminuir la complejidad del sistema de transporte y minimizar la manipulación del

material. Algunos métodos de la “lean production” que se dirigen a los medios de

transporte establecen:

• Células de manufactura en forma de U

• Flujo de producción

• Trabajadores multicalificados

• Estándares para mejorar la producción

(36)

D) Defectos

Las pérdidas por defectos incluyen los defectos en sí mismos, los costos de

inspección por defectos, las respuestas a los clientes por quejas, las reparaciones, y

todo aquello que aumenta por los defectos en sí mismos.

Las causas de los Defectos:

• Énfasis en inspección al final del proceso

• Ausencia de estándares para el trabajo de inspección

• Omisión de los estándares de operaciones

• Manejo manual de materiales y transporte

¿Cómo eliminamos las Pérdidas por los Defectos?

• Estándares de operaciones

• Dispositivos a prueba de errores

• Inspección completa del lote

• Crear calidad en cada proceso

• Producción en flujo continuo

• Eliminar la necesidad de sacar y guardar piezas de trabajo

• Promover el análisis de valor y la ingeniería de valor

Para reducir/eliminar los defectos debemos encontrar la causa raíz de los

mismos. La inspección realizada sólo sobre las partes defectuosas no es una

solución a las pérdidas por defectos sino que, en realidad es uno de los mayores

(37)

E) Perdidas en procesos

Las pérdidas en los procesos se refieren a las operaciones y los procesos que

podrían no ser necesarios. Un aumento en los defectos podría resultar debido a un

inapropiado proceso u operación. El aumento excesivo de horas de trabajo puede

resultar en un incremento de las pérdidas y defectos por cansancio y/o stress. La

falta de entrenamiento o estandarización también produce pérdidas.

Los cambios en diseño podrían eliminar la necesidad de ciertas operaciones,

pero todavía los trabajadores continúan haciendo algunas operaciones porque no

entienden la posibilidad del cambio.

Las causas de las Pérdidas en Procesos son:

• Inadecuado estudio de los procesos

• Inadecuado estudio de las operaciones

• Defectuosos procesos de guía

• Los materiales no son estudiados

¿Cómo eliminamos las Pérdidas en los procesos?

• Diseño más apropiado de los procesos

• Revisión de operaciones

• Mejorar las guías de automatización que se usan

• Estandarización completa

(38)

F) Perdidas en operaciones

Las pérdidas en operaciones se refieren a los movimientos que no son

realmente necesarios, están más vinculadas con los movimientos que hacen los

operarios.

Eliminar sobreinventarios y productos en proceso (WIP) no sólo permite

reducir costos relativos a manejo de materiales, obsolescencia, transporte, espacio y

costos tanto financieros como de oportunidad, sino que además pone en evidencia

problemas de calidad, programación, mantenimiento, cuellos de botella y errores de

planeación. Una de las pérdidas más importantes en todo entorno productivo son los

inventarios, que son causa de la sobreproducción. Esta ocurre cuando se producen

unidades que no se van a usar o vender inmediatamente.

Sin embargo, la parte fundamental en el proceso de desarrollo de una

estrategia esbelta es la que respecta al personal, pues muchas veces implica

cambios radicales que por naturaleza causan desconfianza y temor. Lo que

descubrieron los japoneses es que, más que una técnica, se trata de un buen

régimen de relaciones humanas. En el pasado se ha desperdiciado la inteligencia y

creatividad de los trabajadores, quienes tienen mucho más que aportar que su

fuerza muscular.

Cuando un empleado de los niveles bajos del organigrama se presenta con

una idea o propuesta, es común que se le critique e incluso se le calle. El concepto

de Manufactura Esbelta implica la "anulación" de los mandos y su reemplazo por el

(39)

3.1.3 LAS HERRAMIENTAS CLAVES DE LA MANUFACTURA ESBELTA

Muchos negocios pretenden cosechar donde no han sembrado y la

Manufactura Esbelta es una metodología que requiere paciencia, por lo cual el

tiempo de asentamiento en la cultura organizacional es fundamental. Esto no quiere

decir que no se puedan conseguir buenos resultados desde un comienzo. Es claro

que al implementar este sistema, se encontrarán las piedras grandes al principio y

paulatinamente será cada vez más difícil obtener los mismos resultados en términos

absolutos pero en términos relativos se mantendrá la mejora y en algunos casos

puede superarse en cada oportunidad.

TPM (Mantenimiento Productivo Total). Mejora la eficiencia de las máquinas e

incrementa la OEE (Efectividad Global del Equipo) a través del desarrollo de 8

pilares básicos. Su enfoque principal es la participación de los operarios en el

mantenimiento de las máquinas. TPM usa la siguiente analogía para concienciar al

personal de planta: Aprender a calcular y medir correctamente el OEE para sus

máquinas es el primer y más importante paso en esta actividad. ¡Lo que no se mide

no se mejora!

SMED (Single Minute Exchange Die). Significa cambios de herramienta (moldes o

troqueles) en pocos minutos. El tiempo de cambio o arranque de la máquina es

aquel tiempo que transcurre desde la última pieza buena de una corrida de

producción hasta la primera pieza buena de la siguiente corrida. Es una técnica que

ayuda a agilizar una operación de cambio de herramienta con el objetivo de

disminuir el tamaño de los lotes.

5S. Es una metodología de mejoramiento para mantener los lugares de trabajo

organizados, limpios y seguros. Se utiliza como punto de partida para desarrollar

cualquier actividad de Manufactura Esbelta. Puede ser usada tanto en ambientes

productivos como en las oficinas de la administración. Su nombre proviene de las

iniciales de 5 palabras japonesas: Separar (Seiri), Ordenar (Seiton), Limpiar (Seiso),

(40)

Heijunka. Es el proceso de adaptación de los niveles de producción a las

variaciones en la demanda del cliente. Reduce las situaciones de "altas -- bajas" de

trabajo repentino en la planta y evita la constante variación en platillas de trabajo, así

como sus consecuencias: capacitación, curva aprendizaje, scrap, etc. Con el uso de

esta herramienta y con la eliminación del efecto Bullwhip (efecto látigo) se puede

programar la producción con un buen pronóstico de la demanda.

Kanban. Es un sistema de control de inventarios mediante el cual se indica a un

proceso anterior cuándo y qué debe producir para cubrir la demanda de un proceso

posterior que está consumiendo. Sirve para controlar el inventario en proceso (WIP).

Las 5 reglas de un Kanban según el concepto original son:

• Regla 1: No se debe mandar producto defectuoso al proceso siguiente (Solo

enviar calidad 100%)

• Regla 2: Los procesos siguientes requerirán sólo lo necesario (Sistema Halar)

• Regla 3: Producir solamente la cantidad exacta requerida por el proceso

siguiente (No existe la sobreproducción)

• Regla 4: Balancear la producción (Pequeños lotes)

• Regla 5: Kanban es un medio para evitar especulaciones (Solo comunicarse

por este medio para producir)

Jidoka. Separa la máquina y el operador, dejándole actividades a cada uno. Permite

detectar y prevenir posibles anomalías o errores para garantizar la seguridad en el

proceso y la calidad del mismo. Logra que un operador supervise muchas máquinas

sin el riesgo de producir grandes lotes de material defectuoso.

OPF (Flujo de Una Pieza). Utiliza los conceptos de balanceo de línea usando el

tiempo Takt y el sistema pull (halar) para optimizar el flujo del proceso, eliminar el

(41)

Es producir al ritmo del cliente y solo se basa en la demanda de este. No es el

tiempo que lleva fabricar el producto.

3.2 SMED: La herramienta de estudio

Se ha definido el SMED (Single Minute Exchange Die) como la teoría y

técnicas diseñadas para realizar las operaciones de cambio en pocos minutos. El

sistema SMED nació por la necesidad de lograr la producción JIT (just in time), uno

de las piedras angulares del sistema Toyota de fabricación y fue desarrollado para

acortar los tiempos de la preparación de máquinas, intentando hacer lotes de menor

tamaño.

En contra de los pensamientos tradicionales el Ingeniero japonés Shigeo

Shingo señaló que tradicional y erróneamente, las políticas de las empresas en

cambios de utillaje, se han dirigido hacia la mejora de la habilidad de los operarios y

pocos han llevado a cabo estrategias de mejora del propio método de cambio. El

éxito de este sistema comenzó en Toyota, consiguiendo una reducción del tiempo de

cambios de matrices de un periodo de una hora y cuarenta minutos a tres minutos.

Su necesidad surge cuando el mercado demanda una mayor variedad de

producto y los lotes de fabricación deben ser menores; en este caso para mantener

un nivel adecuado de competitividad, o se disminuye el tiempo de cambio o se

siguen haciendo lotes grandes y se aumenta el tamaño de los almacenes de

producto terminado, con el consiguiente incremento de costes. Esta técnica está

ampliamente validada y su implantación es rápida y altamente efectiva en la mayor

parte de las máquinas e instalaciones industriales.

Hay una serie de acrónimos, en diferentes idiomas, que convergen en una

(42)

referencia, el cambio de formato, etc. se efectúe en el mínimo tiempo posible. Estos

términos y acrónimos son:

Quick Changeover = Cambio rápido

Set-up = Proceso de reconfiguración del equipo para poder procesar el producto

siguiente

Set-up reduction = Reducción del tiempo de preparación

S.M.E.D. = Single Minute Exchage of Die - Cambio de utillaje en menos de 10

minutos

C.R.D.M. = Cambio Rápido de Máquina en menos de 10 minutos

Cambio cero = Cambio en menos de 3 minutos.

3.2.1 VENTAJAS

• reducir el tiempo de preparación y pasarlo a tiempo productivo

• reducir el tamaño del inventario

• reducir el tamaño de los lotes de producción

• producir en el mismo día varios modelos en la misma máquina o línea de

producción.

• Reducción de costos

• Aumenta la flexibilidad de la empresa

• Aumenta la calidad

• Motivación: todo el mundo se siente tremendamente motivado al compartir el

sentimiento de logro y de éxito

(43)

3.2.2 TIPOS DE AJUSTES

Se distinguen dos tipos de ajustes:

Ajustes / tiempos internos: Corresponde a operaciones que se realizan a

máquina parada, fuera de las horas de

Ajustes / tiempos externos: Corresponde a operaciones que se realizan (o

pueden realizarse) con la máquina en marcha, o sea durante el periodo de

producción.

3.2.3 ETAPAS DE APLICACIÓN

Etapa preliminar: Identificar las tareas internas y externas

Por medio de un monitoreo de la operación cuando se hace cambio de modelo

podemos identificar todas las tareas involucradas en el cambio, cualquiera es

importante, aún sea un segundo debe incluirse en el estudio por lo que es valido

utilizar una cámara de video si es posible, aunque lo común es papel, lápiz y

cronometro y debe ponerse atención a todo siendo lo más importante:

• la preparación de la máquina, del puesto de trabajo, de los útiles;

• la verificación de la materia prima y de los instrumentos de medida;

• el desmontaje/montaje de la herramienta;

• los ajustes de las cotas de fabricación;

• la realización y el prueba;

• la limpieza;

(44)

Primera etapa: Separar las tareas internas y externas

En esta fase se detectan problemas de carácter básico que forman parte de la rutina

de trabajo:

- Se sabe que la preparación de las herramientas, piezas y útiles no debe hacerse

con la máquina parada, pero se hace.

- Los movimientos alrededor de la máquina y los ensayos se consideran operaciones

internas.

Es muy útil realizar una lista de comprobación con todas las partes y pasos

necesarios para una operación, incluyendo nombres, especificaciones, herramientas,

parámetros de la máquina, etc. A partir de esa lista realizaremos una comprobación

para asegurarnos de que no hay errores en las condiciones de operación, evitando

pruebas que hacen perder el tiempo.

Segunda etapa: Convertir tareas internas en externas

La idea es hacer todo lo necesario en preparar troqueles, matrices, punzones, etc,

fuera de la máquina en funcionamiento para que cuando ésta se pare se haga el

cambio necesario, de modo de que se pueda comenzar a funcionar rápidamente.

• Reevaluar para ver si alguno de los pasos está erróneamente considerado

como interno.

• Prearreglar de herramientas.

(45)

que se tarda un tiempo en poner a andar el proceso de acuerdo a la nueva

especificación requerida.

Los ajustes normalmente se asocian con la posición relativa de piezas y

troqueles pero una vez hecho el cambio se demora un tiempo en lograr que el primer

producto bueno salga bien. Se llama ajuste en realidad a las no conformidades que

a base de prueba y error van llegando hasta hacer el producto de acuerdo a las

especificaciones (además se emplea una cantidad extra de material).

Se busca recrear las mismas circunstancias que la de la ultima vez. Como

muchos ajustes pueden ser hechos como trabajo externo se requiere fijar las

herramientas. Los ajustes precisan espacio para acomodar los diferentes tipos de

matrices, troqueles, punzones o utillajes por lo que requiere espacios standard.

Tercera etapa: perfeccionar las tareas internas y externas

El objetivo de esta etapa es perfeccionar los aspectos de la operación de

preparación, incluyendo todas y cada una de las operaciones elementales (tareas

externas e internas).

Algunas de las acciones encaminadas a la mejora de las operaciones internas

más utilizadas por el sistema SMED son:

• Implementación de operaciones en paralelo:

Estas operaciones que necesitan más de un operario ayudan mucho a acelerar

algunos trabajos. Con dos personas una operación que llevaba 12 minutos no será

completada en 6, sino quizás en 4, gracias a los ahorros de movimiento que se

obtienen. El tema más importante al realizar operaciones en paralelo es la seguridad

(46)

Son dispositivos de sujeción que sirven para mantener objetos fijos en un sitio con

un esfuerzo mínimo.

Todas estas etapas culminan en la elaboración de un procedimiento de

cambio que pasa a formar parte de la dinámica de trabajo en mejora continua de la

(47)

CAPITULO 4. DESARROLLO

4.1 INICIO DE LA IDEA

Al entrar a la empresa no estaban bien definidas las actividades a realizar

acerca de qué iba a ser el proyecto de residencia, se comenzó ayudando al

ingeniero industrial dueño de la línea de cabezas y cigüeñales actualizando archivos,

haciendo presentaciones para juntas, realizando formatos, realmente no estaba

familiarizado con las operaciones que se hacían en piso por lo que así duré un mes;

la línea de cabezas solicitó que me dejaran a cargo de la línea ya que el ingeniero

dueño no alcanzaba a cubrir las dos partes, apartir de eso comencé a asistir a juntas

de todo tipo como de scrap (piezas defectuosas no reparables), de cambio de turno

de producción, de herramientas, de productividad, de gerencia, de volúmenes y

entendí el proceso de producción encontrando área de oportunidad en los cambios

de modelo, ya que era una queja constante del gerente de operaciones que el día

que se realizaba un cambio de modelo no se llegaba a la meta.

Por lo que se decidió hacer una presentación para el área de ingeniería

industrial exponiéndoles los beneficios de los cambios rápidos de modelo,

comentándome que es una técnica que se usa en la empresa pero que últimamente

no se le daba el seguimiento adecuado.

Los comentarios fueron que tenía el apoyo del departamento para convencer

a todas las personas que pudieran estar involucradas para asignar recursos y definir

planes de acción de mejora.

Con eso el departamento dió luz verde al proyecto por lo que el segundo paso

para el desarrollo de esta técnica fue definir al equipo de cada área que intervendría

o daría soporte en base a sus conocimientos para buscar ideas y mejoras en cada

una de las actividades que se presenten por lo que se convocó a una junta y se

(48)

Tabla 4.1 Equipo destinado para proyecto SMED

PUESTO NOMBRE

Gerente de área de cabezas Gustavo Solís

Coordinador de Producción Ignacio Flores Gaytán

Coordinador de Mantenimiento Guillermo Spamer D.

Líder de grupo producción Eduardo Morales J.

Líder de grupo producción Antonio Orozco

Líder de grupo producción Alejandro Hernandez

Líder de grupo mantenimiento Hiram Sanchez

Líder de grupo mantenimiento Guillermo Sánchez

Líder de grupo mantenimiento Juan Pelcastre

Líder de grupo calidad cabezas QSA

Jorge Alberto Tintos Raúl Guerrero

Manufactura Cabezas Jesús Raigosa

Mantenimiento planeado Victor Tinoco

Ingenieria Industrial Juan Torres Angulo

Herramientas Cabezas Jean Paul Cortés

Líder de equipo producción José Mario Almonaci

Líder de equipo mantenimiento Ulises Zermeño

Controles Luis E. Ruiz

Se realizó una breve presentación de lo que es la técnica y se respondieron

dudas, se realizaron comentarios y se propuso una sesión por semana para

(49)

4.2 ETAPAS DE APLICACIÓN

Etapa uno: Separar tareas internas y externas

Una vez que se definió el equipo de colaboración se tuvo que ver primero

como era el status actual de la línea cuando se realizaba un cambio de modelo por

lo que me dí a la tarea de realizar el primer paso de la técnica y se hizo un monitoreo

de todas las actividades que intervienen en el cambio, desde la comunicación entre

los involucrados, herramientas usadas, etc. se tomaron tiempos con cronómetro y se

pasaron a un formato que se realizó llamado “F1SMED” el cual nos sirve para

identificar las actividades internas y externas que se encontraron siendo a su vez

(50)

El formato lleno de todas las operaciones queda de la siguiente manera:

Etapa dos: Convertir tareas internas en externas

En esta etapa se puede ver gráficamente que actividades se pueden realizar anticipadamente para no perder

tiempos innecesarios y de igual forma que actividades internas se pueden mejorar; al mismo formato se le agregan

nuevos espacios para definir con el equipo que actividades se pueden hacer de manera que no se necesite utilizar la

maquina, se complementan la etapa 1 y 2 en un solo formato por lo que queda de la siguiente manera:

FORMATO 1. F1SMED

Tiemp o Actual ¿ Es Interna? ¿ E

s extern

a? ¿ Se pu ede elimi nar? ¿Puede

cambiar de int

er na a externa ¿S e puede mejorar l a

interna? ¿Se

puede

mejorar l

a

Externa?

Op. 10 1 LGT producción avisa a SEGLO que va a cambiar modelo para que le traigan

nuevo casting 0.33 X No No

Op. 10 2 LGT producción avisa a su LET del cambio de modelo 0.33 X No No

Op. 10 3 LET de producción avisa a sus Mets del cambio 0.5 X No No

Op. 10 4 Met va a Xycom y le señala el vaciado de la maquina 0.5 X No No No

Op. 10 5 Vaciado de la maquina 14.9 X No No Si

Op. 10 6 Cambio de programa de 5.3 GEN IV a 6.0 HF desde Xycom 1.5 X No No No Op. 10 7 Corrida de 1 pieza para validar el cambio 14.9 X No No Si

ACTIVIDAD

(51)

Tiem po Ac tual ¿ Es Int er na? ¿ E

s extern

a? ¿ Se pue de elimi nar? ¿Puede cambiar d e

interna a externa ¿Se puede mejorar l

a

interna? ¿Se puede mejorar l

a

Ex

terna?

Op. 20 1 LGT producción avisa a calibración para que cambie los transductores de la op. 30

a la 20 0.5 X Si Si

Op. 20 2 Met va a Xycom y le señala el vaciado de la maquina 0.5 X No No No

Op. 20 3 Vaciado de maquina 6 X No No Si

Op. 20 4 Cambio de programa 1.5 X No No No

Op. 20 5 El met va a su cajón para llevar los materiales que necesita para el cambio de hta

a la estación 4.5 X Si Si

Op. 20 6 Cambio de 4 Htas de gen IV est. 2L a 5 Htas de HF (1 operador) 16.06 X No No Si Op. 20 7 Corrida de 1 pieza para validar el cambio 6.22 X No No Si

Op. 20 8 Espera por el cambio de los transductores 30 X Si Si

Op. 20 9 Chequeo de calidad 13.05 X No No Si

Op. 20 10 Llenado de maquina 6 X No No Si

TOTAL 84.33

ACTIVIDAD

Cambio de modelo Cabezas

Tiempo Ac tual ¿ Es Int er na? ¿ E

s exte

rna? ¿ Se pu ede elimi nar? ¿Puede cambiar de

interna a externa ¿Se puede mejorar l

a

interna? ¿Se puede mejorar l

a

Ex

terna?

Op. 30 1 Met va a Xycom y le señala el vaciado de la maquina 0.5 X No No No

Op. 30 2 Vaciado de maquina 5.53 X No No Si

Op. 30 3 Cambio de programa 1.5 X No No No

Op. 30 4 Cambio de identificador de pieza 10.5 X Si No Si

Op. 30 5 Corrida de 1 pieza para validar el cambio 5.53 X No No Si

Op. 30 6 Chequeo de calidad 6.78 X No No Si

Op. 30 7 Llenado de maquina 5.53 X No No Si

TOTAL 35.87

ACTIVIDAD

(52)

Tiempo Actu al ¿ Es Int er na? ¿ E

s extern

a? ¿ Se pu ede elimi nar? ¿Puede cambiar d e

interna a externa ¿Se puede mejorar l

a

interna? ¿Se puede mejorar l

a

Ex

terna?

Op. 40 1 Met va a Xycom y le señala el vaciado de la maquina 0.5 X No No No

Op. 40 2 Vaciado de maquina 6.78 X No No Si

Op. 40 3 Cambio de programa 1.5 X No No No

Op. 40 4 El met va a su cajón para llevar los materiales que necesita para el cambio de hta

a la estación 4.5 X Si Si

Op. 40 5 Cambio de 16 Htas de gen IV est. 3R, 5R, 12R, 17R a 16 Htas de HF (1

operador) 32.7 X No No Si

Op. 40 6 Corrida de 1 pieza para validar el cambio 6.78 X No No Si

Op. 40 7 Chequeo de calidad en zeiss 30 X No No Si

Op. 40 8 Llenado de maquina 6.78 X No No Si

TOTAL 89.54

ACTIVIDAD

Cambio de modelo Cabezas

Tiem po Ac tual ¿ Es Int er na? ¿ E

s extern

a? ¿ Se pu ede elimi nar? ¿Puede cambiar d e

interna a externa ¿Se puede mejorar l

a

interna?

¿Se puede mejorar l

a

Ex

terna?

Op. 50 1 Met va a Xycom y le señala el vaciado de la maquina 0.5 X No No No

Op. 50 2 Vaciado de maquina 6.34 X No No Si

Op. 50 3 LGT de producción avisa a LGT de mtto para que su gente esté preparada para el

cdm 0.33 X Si No

Op. 50 4 Met de mtto (2) van por su carro de herramientas y lo llevan a la estación 1.5 X Si Si

Op. 50 5 Cambio de 4 narices de guía 15 X No No No

ACTIVIDAD

(53)

Tiempo Actu al ¿ Es Int er na? ¿ E

s extern

a? ¿ Se pu ede elimi nar? ¿Puede cambiar d e

interna a externa ¿Se puede mejorar l

a

interna? ¿Se puede mejorar l

a

Ex

terna?

Op. 60 1 Met va a Xycom y le señala el vaciado de la maquina 0.5 X No No No

Op. 60 2 Vaciado de maquina 7.2 X No No Si

Op. 60 3 El met va a su cajón para llevar los materiales que necesita para el cambio de hta

a la estación 1.5 X No Si

Op. 60 4 Cambio de 16 Htas de gen IV est. 15R, 17R, 19R, 21R a 16 Htas de HF (1

operador) 28 X No No Si

Op. 60 5 Corrida de 1 pieza para validar el cambio 7.2 X No No Si

Op. 60 6 Espera por el cambio de los transductores 15 X Si Si

Op. 60 7 Chequeo de calidad 16.38 X No No Si

Op. 60 8 Llenado de maquina 7.2 X No No Si

TOTAL 82.98

ACTIVIDAD

Cambio de modelo Cabezas

Tiempo Ac tual ¿ Es Int er na? ¿ E

s exte

rna? ¿ Se pu ede elimi nar? ¿Puede

cambiar de int

er

na a

externa

¿Se puede mejorar l

a

interna?

¿Se puede mejorar l

a

Ex

terna?

Op. 80 1 Vaciado de maquina 18 X No No Si

Op. 80 2 Met de mtto (2) van por su carro de herramientas y lo llevan a la estación 4 X No Si

Op. 80 3 Cambio de sellos de aire 15 X No No Si

Op. 80 4 Cambio de peine 15 X No No Si

Op. 80 5 Llenado de maquina 18 X No No

TOTAL 70

ACTIVIDAD

Cambio de modelo Cabezas

(54)

Una vez que se definieron las actividades relacionadas con el cambio de

modelo y se vieron si eran internas, externas y si se podían mejorar el siguiente paso

fue la reunión del equipo para determinar si están bien separadas las actividades y

comenzar a realizar mejoras en base a la experiencia de cada miembro del equipo,

por lo que se obtuvieron áreas de oportunidad en las siguientes actividades:

OPERACIÓN 10:

• Área de oportunidad en el despliegue de la información cuando hay cambio

de modelo para anticipar a SEGLO, a los Mets y Lets y recordarles que está

por iniciar el cambio de modelo.

• Área de oportunidad en el ajuste con lainas de la estación 8R ya que cada

que sucede el cambio se desajusta la maquina y se tiene que correr una pieza

para checar si está o no dentro de parámetros y teniendo que ajustar las

micras necesarias para que esté dentro de especificación.

• Numero de personas que realizan el cambio de modelo en la maquina

OPERACIÓN 20:

• Oportunidad en el cambio de transductores de los Gages (sistemas

mecánicos, eléctricos, hidráulicos para checar la calidad de las piezas y ver si

están dentro de especificaciones) por que no hay en existencia en almacén

pues se deterioran con facilidad por el mal uso de los mismos.

• Recorridos largos para buscar el herramental necesario para quitar las

herramientas de corte.

• No se tiene definido cuales son las herramientas que ocupan para hacer el

cambio

• Mucho tiempo en el cambio de las 5 herramientas de la estación 2L

(55)

OPERACIÓN 40

• Mucho tiempo en el cambio de las 16 herramientas de las estaciones 3R, 5R,

12R, 17R.

• No se tiene definido cuales son las herramientas que ocupan para hacer el

cambio

• Recorridos largos para buscar el herramental necesario para quitar las

herramientas de corte.

• Mucho tiempo de chequeo de calidad.

• Numero de personas que realizan el cambio de modelo en la maquina

OPERACIÓN 50

• Mano de obra calificada y entrenada con experiencia

• Exceso de rechazos falsos en sciemetric que ocasiona perdida de tiempo de

chequeo

• Numero de personas que realizan el cambio de modelo en la maquina

OPERACIÓN 60

• Oportunidad en el cambio de transductores de los Gages (sistemas

mecánicos, eléctricos, hidráulicos para checar la calidad de las piezas y ver si

estan dentro de especificaciones) por que no hay en existencia en almacén

pues se deterioran con facilidad por el mal uso de los mismos.

• Recorridos largos para buscar el herramental necesario para quitar las

herramientas de corte.

• No se tiene definido cuales son las herramientas que ocupan para hacer el

cambio

• Mucho tiempo en el cambio de las 20 herramientas de la estación 15R, 17R,

19R, 21R

• Oportunidad en la llave que se utiliza para quitar las herramientas de corte ya

que se rompen por exceso de fuerza

(56)

OPERACIÓN 80

• Mano de obra calificada y entrenada con experiencia

(57)

Etapa tres: mejora de las actividades internas y externas

El procedimiento para sacar actividades y propuestas de mejora es cíclico, una

vez analizado el cambio de modelo se toma como punto de partida, en cada junta

salen actividades para las restricciones del último cambio y se generan actividades

concretas para resolverlas y que no vuelvan a pasar, por lo que se inicio con el

primer cambio el día 08 de agosto y así posteriormente se realizó una junta para ver

que había sucedido y eliminar los problemas, así como mejorar actividades que se

consideran estándar bajándoles el tiempo de ejecución o eliminándolas por

completo.

Hasta el día 30 de noviembre se han realizado muchas actividades, las cuales se

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