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TEMA 7: LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

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Academic year: 2020

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TEMA 7: LA ORGANIZACIÓN DEL

TRABAJO

1. La productividad. Concepto y factores que la

determinan.

2. El estudio del trabajo.

3. El factor humano en la aplicación del estudio de

trabajo.

4. El estudio de métodos de trabajo.

5. La medición del trabajo.

(2)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 2 Prof. Dr. Juan J. López García

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL TEMA:

• Entender la importancia de la productividad en toda decisión

empresarial, así como conocer los factores que influyen en ella y las estrategias que permiten mejorarla.

• Ser capaz de definir el estudio del trabajo, entender los

objetivos del mismo e identificar los elementos que lo componen. • Poder relacionar las ineficiencias en la ejecución del trabajo y

sus posibles soluciones.

• Identificar problemas con el factor humano en el estudio del trabajo y ser capaz de plantear soluciones.

• Reconocer la importancia y los objetivos del estudio de métodos de trabajo.

• Saber planificar adecuadamente un estudio de métodos de trabajo, identificando las diferentes etapas que requiere.

• Conocer y saber emplear adecuadamente diferentes técnicas de representación de los métodos de trabajo.

• Reconocer la importancia y los objetivos de la medición del trabajo.

• Conocer y ser capaz de aplicar diferentes técnicas de medición del trabajo.

• Poder planificar un estudio de tiempos, señalando sus diferentes etapas.

• Conocer y poder interpretar los diferentes componentes del tiempo total de ejecución de una tarea.

(3)

MAPA CONCEPTUAL

ESTUDIO DE

MÉTODOS

MEDICIÓN DEL

TRABAJO

ETAPAS

REGISTRO DEL MÉTODO ACTUAL TAREA A ESTUDIAR

DESARROLLO DEL NUEVO MÉTODO ANÁLISIS DEL MÉTODO ACTUAL

EVALUACIÓN DE RESULTADOS CON EL MÉTODO PROPUESTO

OBJETIVO

GRÁFICOS QUE INDICAN SUCESIÓN TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO

GRÁFICOS QUE REFLEJAN TIEMPOS

GRÁFICOS QUE INDICAN MOVIMIENTO CURSOGRAMA ANALÍTICO DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES CONTROL IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MÉTODO DIAGRAMA BIMANUAL CURSOGRAMA SINÓPTICO

ESTUDIO DEL

TRABAJO

TIPOS TÉCNICA ECONÓMICA PRODUCTIVIDAD FACTORES INFLUYENTES INTERNOS EXTERNOS MEDIDAS A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO OBJETIVO OBJETIVO MEJOR EJECUCIÓN DEL TRABAJO NORMAS DE RENDIMIENTO DIAGRAMA DE HILOS GRÁFICO DE TRAYECTORIA DIAGRAMA DE RECORRIDO

(4)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 4 Prof. Dr. Juan J. López García

MAPA CONCEPTUAL

ESTUDIO DE

MÉTODOS

MEDICIÓN DEL

TRABAJO

ETAPAS OBTENCIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN TAREA A ESTUDIAR DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO MEDICIÓN Y REGISTRO DEL TIEMPO OBSERVADO

OBJETIVO

DIRECTAS

TÉCNICAS

VALORACIÓN DEL RITMO OBSERVADO Y COMPARACIÓN

CON RITMO TIPO

NORMAS DE TIEMPO PREDETERMINADAS ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONOMETRO MUESTREO DE TRABAJO SUPLEMENTOS

TIEMPO BÁSICO DE CADA ELEMENTO DE LA TAREA DATOS NORMALIZADOS INDIRECTAS

ESTUDIO DEL

TRABAJO

PRODUCTIVIDAD OBJETIVO OBJETIVO MEJOR EJECUCIÓN DEL TRABAJO NORMAS DE RENDIMIENTO TIEMPOS TIPO DE LA TAREA

(5)

7.1. LA PRODUCTIVIDAD

• Objetivo inherente a todas las decisiones en el ámbito de producción • Capacidad de producción de un factor o conjunto de ellos

UNIDADES FÍSICAS DE PRODUCCIÓN ÚTIL

UNIDADES FÍSICAS EMPLEADAS DE FACTOR/ES

• Se debe intentar alcanzar el menor despilfarro posible • Es díficil obtener una expresión única de magnitudes heterogéneas • Se utiliza frecuentemente desde una perspectiva económica y no física

VALOR MONETARIO DE LA PRODUCCIÓN ÚTIL

>

1

VALOR MONETARIO DE LOS FACTORES EMPLEADOS

• Permite hacer frente a un incremento de costes • Facilita el desarrollo ecónomico y social

IMPORTANCIA DE LA PRODUCTIVIDAD

INCREMENTOS DE PRODUCTIVIDAD

REDUCCIÓN DE COSTES

(6)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 6 Prof. Dr. Juan J. López García

1. CAPACIDAD E INVENTARIO

PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS, ETC.

MEDIDAS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

A LARGO PLAZO • Inversiones en factores fijos

A CORTO PLAZO • Mejor aprovechamiento de los recursos disponibles

NUEVAS INSTALACIONES, NUEVOS EQUIPOS, ETC.

ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS, MEJORA DE MÉTODOS DE TRABAJO, REDISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL, ETC.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD

FACTORES EXTERNOS • No son controlables por la empresa

LEYES GUBERNAMENTALES, COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL, DEMANDA DE LOS CLIENTES, CAMBIOS DEMOGRÁFICOS, COMUNICACIONES, ETC.

FACTORES INTERNOS • Son controlados por la empresa

2. PRODUCTO DISEÑO DEL PRODUCTO, VARIEDAD DE PRODUCTOS,

ETC.

3. PROCESO

TIPO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN, NIVEL DE AUTO-MATIZACIÓN, DISEÑO DE FLUJOS FÍSICOS E INFORMA-TIVOS, DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES, ETC.

5. CALIDAD MEJORAS DE CALIDAD

4. MANO DE OBRA

DISEÑO DE PUESTOS, FORMACIÓN, MECANISMOS DE CONTROL, SISTEMAS DE MOTIVACIÓN, ETC.

(7)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 7 Prof. Dr. Juan J. López García

C O N T E N I D O D E T R A B A J O A D I C I O N A L D E B I D O A U N M A L D I S E Ñ O D E L P R O D U C T O O A U N M A L E M P L E O D E L O S M A T E R I A L E S C O N T E N I D O D E T R A B A J O A D I C I O N A L D E B I D O A M É T O D O S D E T R A B A J O I N E F I C I E N T E S T I E M P O I M P R O D U C T I V O I M P U T A B L E A L O S R R . H H C O N T E N I D O B Á S I C O D E T R A B A J O D E L P R O D U C T O Y / O L A O P E R A C I Ó N

1. MAL DISEÑO Y CAMBIOS FRECUENTES DE DISEÑO

2. DESECHO DE MATERIALES

3. NORMAS DE CALIDAD ERRÓNEAS

1. MALA DISPOSICIÓN Y UTILIZACIÓN DEL ESPACIO

2. INADECUADA MANIPULACIÓN DE MATERIALES 3. INTERRUPCIONES FRECUENTES DEBIDAS AL

PASO

DE LA PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO A OTRO 4. MÉTODOS INEFICACES DE TRABAJO

5. MALA PLANIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS

6. FRECUENTES AVERÍAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

1. ABSENTISMO Y RETRASOS

2. MALA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

3. RIESGOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

CONTENIDO BÁSICO DE

TRABAJO

TIEMPO TOTAL IMPRODUCTIVO

TIEMPO TOTAL DE OPERACIONES EN LAS CONDICIONES ACTUALES

7.2. EL ESTUDIO DEL TRABAJO

• Examen de la manera de realizar una actividad con el fin de mejorar la utilización de los recursos y de fijar los tiempos normales de

ejecución de dicha actividad

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

Fuente: readaptado de Kanawaty (1996; págs. 9-16)

(8)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 8 Prof. Dr. Juan J. López García

1. MAL DISEÑO Y CAMBIOS FRECUENTES DE DISEÑO

2. DESECHO DE MATERIALES

3. NORMAS DE CALIDAD ERRÓNEAS

1. MALA DISPOSICIÓN Y UTILIZACIÓN DEL ESPACIO

2. INADECUADA MANIPULACIÓN DE MATERIALES

3. INTERRUPCIONES FRECUENTES DEBIDAS AL PASO DE LA PRODUCCIÓN

DE UN PRODUCTO A OTRO

4. MÉTODOS INEFICACES DE TRABAJO

5. MALA PLANIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS

6. FRECUENTES AVERÍAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

1. ABSENTISMO Y RETRASOS

2. MALA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

3. RIESGOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES CONTENID O BÁSICO DE TRABAJO

TIEMPO TOTAL IMPRODUCTIVO

TIEMPO TEÓRICO DE

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SI TODO SE REALIZARA DE

MANERA ÓPTIMA

1. ADECUADO DESARROLLO DEL PRODUCTO

2. EMPLEO ADECUADO DE LOS MATERIALES

3. UN ADECUADO CONTROL DE CALIDAD

S O L U C I O N E S 1. MEJORA DE LA DISPOSICIÓN Y UTILIZACIÓN DEL ESPACIO 2. MOVIMIENTO DE MATERIALES

ADAPTADOS A LA ACTIVIDAD 3. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE

LA PRODUCCIÓN

4. ESTUDIO DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

5. CONTROL DE LAS EXISTENCIAS 6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

1. DIRECCIÓN ADECUADA DEL PERSONAL 2. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE

FORMACIÓN

3. ESTABLECIMIENTO DE MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO

CONTENIDO BÁSICO DEL TRABAJO Y

SOLUCIÓN A LOS TIEMPOS IMPRODUCTIVOS

Fuente: readaptado de Kanawaty (1996; págs. 9-16)

(9)

• Es un medio de incrementar la productividad

• Saca a la luz ineficiencias en otras operaciones

• Método exacto para determinar normas de rendimiento

• Contribuye a mejorar la seguridad en el trabajo

• Produce mejoras inmediatas

• Puede emplearse en cualquier parte de la organización

• Es poco costoso, al no exigir inversiones importantes

PRINCIPALES VENTAJAS

DEL ESTUDIO DEL

TRABAJO

NO SE ACEPTA LA IDEA DE QUE LAS COSAS SE HACEN ASÍ PORQUE “SIEMPRE SE HICIERON ASÍ”

ESTUDIO DE MÉTODOS

Registro y examen crítico de los modos de realizar actividades con el fin de efectuar mejoras

Para simplificar las tareas y establecer mejores formas de hacerlas

MEDICION DEL TRABAJO

Aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte

un trabajador cualificado en llevar a cabo una tarea según una norma de ejecución preestablecida

Para determinar el tiempo necesario para desarrollar las distintas tareas y reducir tiempos improductivos

MAYOR PRODUCTIVIDAD

Fuente: readaptado de Kanawaty (1996; pág. 20)

ESTUDIO DEL TRABAJ

(10)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 10 Prof. Dr. Juan J. López García

ETAPAS DEL ESTUDIO DE TRABAJO

1. SELECCIÓN DE LA TAREA A ESTUDIAR

2. REGISTRO DEL MÉTODO ACTUAL

3. EXAMEN CRÍTICO DEL MÉTODO ACTUAL

5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS CON EL NUEVO MÉTODO

6. DEFINICIÓN DEL NUEVO MÉTODO Y DE TIEMPOS

4. DESARROLLO DEL NUEVO MÉTODO

7. IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MÉTODO Y FORMACIÓN DEL

PERSONAL

(11)

• El estudio del trabajo puede desarrollarse por un departamento propio de la empresa o subcontratarse a empresas externas

• Se requiere el apoyo de la ALTA DIRECCIÓN de la empresa, y de los DIRECTIVOS INTERMEDIOS y OPERARIOS de los

departamentos afectados

7.3. EL FACTOR HUMANO EN EL

ESTUDIO DEL TRABAJO

ESTUDIO DEL TRABAJO Y LA ALTA DIRECCIÓN

• La alta dirección es la que autoriza las partidas presupuestarias • Debe conocer los objetivos del estudio y las mejoras que se pueden

producir

• Puede resultar necesario la realización de sesiones de formación

ESTUDIO DEL TRABAJO Y LOS DIRECTIVOS INTERMEDIOS

• Son los directivos que controlan las unidades que se ven afectadas por el estudio del trabajo

• Deben conocer los objetivos del estudio y las mejoras propuestas • Su apoyo puede garantizar la puesta en práctica de las mejoras

ESTUDIO DEL TRABAJO Y LOS OPERARIOS

• Son aquellos puestos que sufren con mayor intensidad la modificación de los métodos de trabajo

• Pueden ofrecer una resistencia inicial al cambio (o a lo desconocido) • Se requiere una intensa labor de información y/o formación

(12)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 12 Prof. Dr. Juan J. López García

• Registro y examen crítico de los modos de realizar actividades con el fin de efectuar mejoras

7.4. EL ESTUDIO DE MÉTODOS DE TRABAJO

ETAPAS DEL ESTUDIO DE MÉTODOS DEL TRABAJO

OBJETIVO

S

• Mejorar los procedimientos de trabajo

• Mejorar la disposición de la fábrica, taller y lugar de trabajo

• Economizar el esfuerzo humano reduciendo la fatiga • Mejorar la utilización de los materiales, las máquinas y

la mano de obra

• Crear mejores condiciones materiales de trabajo

• Beneficios mayores a costes CONSIDERACIONES

ECONÓMICAS

1. SELECCIÓN DE LA TAREA A ESTUDIAR

1. Operaciones generadoras de beneficios, operaciones muy costosas o generadoras de altos índices de desechos 2. Actividades donde se producen cuellos de botella

3. Tareas repetitivas con un gran empleo de mano de obra 4. Actividades que tienen una larga duración

(13)

CONSIDERACIONES

TÉCNICAS • Necesidad de tecnología avanzada

• Informatización del trabajo de oficinas, del sistema de inventarios, automatización del proceso de producción, etc.

CONSIDERACIONES

HUMANAS • Satisfacción del trabajador

• Actividades que producen fatiga, monótonas, poco seguras, etc.

1. GRÁFICOS QUE INDICAN LA SUCESIÓN DE LOS HECHOS

2. REGISTRO EXACTO DEL MÉTODO ACTUAL

1.1. Cursograma sinóptico del proceso

1.2. Cursograma analítico del operario, material o equipo 1.3. Diagrama bimanual

2. GRÁFICOS CON ESCALA DE TIEMPOS

2.1. Diagrama de actividades múltiples

3. DIAGRAMAS QUE INDICAN MOVIMIENTO

3.1. Diagrama de recorrido o de circuito 3.2. Diagrama de hilos

(14)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 14 Prof. Dr. Juan J. López García

SÍMBOLOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

OPERACIÓN

• Fase del proceso, método o procedimiento: clavar, atornillar, agujerear, etc.

INSPECCIÓN

• Control de calidad y/o cantidad

TRANSPORTE

• Movimiento de trabajadores, materiales y/o equipos

ESPERA

• Demora o interrupción del proceso

ALMACENAMIENTO

• Depósito en almacén

(15)

1.1. CURSOGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO

CURSOGRAMA SINÓPTICO DEL MONTAJE DE UN BOLÍGRAFO (TIPO MATERIAL)

• Diagrama que representa las principales operaciones e inspecciones del proceso

• Permite realizar una primera aproximación al método de trabajo

Empresa: BOALSA Tarea: Montaje de bolígrafo Estudio nº 2 Hoja nº 3

Dpto.: Montaje Operario. J. López Máquina: Analista: A. Ibáñez Método: actual Fecha: 20/10/08 Plano: Pieza:

Hora inicio: 10,00 Hora finalización: 13,40

Fuente: Aguirre de Mena et al. (2002; pág. 280)

1 3 2

1 12”

PONER LA TAPA A LA VARILLA DEPÓSITO DE TINTA VARILLA TRANSPARENTE TAPA SUPERIOR CAPUCHÓN PONER CAPUCHÓN 14” INTRODUCIR DEPÓSITO DE TINTA EN EL CONJUNTO

9”

SIN LÍMITE DE TIEMPO COMPROBACIÓN FINAL

(16)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 16 Prof. Dr. Juan J. López García

1.2. CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO

• Diagrama que representa todas las acciones (operación, transporte, inspección, demora y almacenaje) que tienen lugar en el

desarrollo de un trabajo, incluyendo los tiempos requeridos para cada acción y las distancias recorridas

CURSOGRAMA

DEL OPERARIO

• Diagrama que registra lo que hace la persona que trabaja

CURSOGRAMA

DE MATERIAL

CURSOGRAMA

DE EQUIPO

• Diagrama que registra la manipulación del material

(17)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 17 Prof. Dr. Juan J. López García

Diagrama núm. 3 Hoja núm. 1 de 1

Resumen Objeto:

Cajón de piezas BX 487

(10 por cajón, en cajas de cartón) Actividad Actual Propuesta Economía

Actividad:

Recibir, comprobar, inspeccionar y numerar piezas; almacenarlas con los cajones Método: Actual Operación Transporte Espera Inspección Almacenamiento 2 11 7 2 1

Lugar: Departamento de recepción Distancia (m) 56,2

Operario(s): Ficha núm.

Véase columna de observaciones Tiempo (horas-hombre) 1,96

Compuesto por: Fecha: Aprobado por Fecha:

Coste por cajón Mano de obra Material 10,19 Total 10,19 Descripción Cantidad 1 caja Distancia (m) Tiempo (min.) Símbolo Observaciones

Sacado de camión en plano inclinado 1,2 2 peones

Deslizado por plano inclinado 6 10 2 peones

Deslizado hasta almacén y apilado 6 2 peones

Espera de desembalaje - 30

Puesto a tierra

-Tapa levantada y retiro de hoja de entrega - 5 2 peones

Cargado en carretilla 1

Transportado al banco de recepción 9 5 2 peones

Espera de descarga de carretilla - 10

Caja puesta en banco 1 2 2 peones

Cajones retirados: apertura y verificación de

contenido; vuelto a cerrar - 15

Empleado de almacén

Cargado en carretilla 1 2 2 peones

Espera del transporte - 5

Transportado al banco de inspección 16,5 10 1 peón

Espera de inspección - 10 Caja en carretilla

Piezas retiradas de caja y de cajones: cotejadas con diseño y colocadas de nuevo en embalaje

1 20 Inspector

Espera del transportista - 5 Caja en carretilla

Transportado al banco de numeración 9 5 1 peón

Espera de numeración - 15 Caja en carretilla

Piezas retiradas de cajas y de cajones, numeradas y colocadas de nuevo en embalaje

- 15 Peón de almacén

Espera del transportista - 5 Caja en carretilla

Transportado al lugar de distribución 4,5 5 1 peón

Puesto en depósito

CURSOGRAMA ANALÍTICO DE RECEPCIÓN, INSPECCIÓN Y NUMERACIÓN DE PIEZAS (TIPO MATERIAL)

Fuente: Kanawaty (1996; pág. 106)

(18)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 18 Prof. Dr. Juan J. López García

1.3. DIAGRAMA BIMANUAL

• Cursograma en el que se indica la actividad de las manos (o extremidades) del operario y su relación entre ellas • Lo que en un cursograma analítico figura como una operación

aquí se descompone en actividades elementales

SÍMBOLOS EMPLEADOS EN LOS DIAGRAMAS BIMANUALES

INSPECCIÓN • No se emplea habitualmente, aunque se puede

hacer para destacar que algo se examina

OPERACIÓN • Coger, sujetar, utilizar o soltar una herramienta,

pieza o material

TRANSPORTE • Acercar o retirar la mano o extremidad de la

herramienta o del material

ESPERA • La mano o extremidad no trabaja (aunque puede quetrabajen las demás)

(19)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 19 Prof. Dr. Juan J. López García

Diagrama núm. 3 Hoja núm. 1 de 1 Disposición del lugar de trabajo

Dibujo y pieza: Tubo de vidrio de 3 mm. de diámetro y 1 m. de longitud Método actual

Operación: cortar trozos de 1,5 cm.

Lugar: Talleres generales Operario:

Compuesto por: Fecha:

Descripción mano izquierda Descripción mano derecha

Sostiene tubo Recoge lima

Hasta plantilla Sostiene lima

Mete tubo en plantilla Lleva lima hasta tubo

Empuja hasta fondo Sostiene lima

Sostiene tubo Muesca tubo con lima

Retira un poco tubo Sostiene lima

Hace girar tubo 120/180 grados Sostiene lima

Empuja hasta fondo Acerca lima a tubo

Sostiene tubo Muesca tubo

Retira tubo Pone lima en mesa

Pasa tubo a la derecha Va hasta tubo

Dobla tubo para partirlo Dobla tubo

Sostiene tubo Suelta trozo cortado

Corre a otra parte de tubo Va hasta lima

Resumen

Método Actual Propuesto

Operaciones Izquierda Derecha Izquierda Derecha

Transportes 8 5

Esperas 2 5

Sostenimientos -

-Inspecciones 4 4

DIAGRAMA BIMANUAL DEL CORTE DE TUBOS DE VIDRIO

Plantilla

Posición para marcar Tubo de vidrio

Fuente: Kanawaty (1996; pág. 154)

(20)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 20 Prof. Dr. Juan J. López García

2.1. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES

• Gráfico que registra simultáneamente las actividades de varios objetos de estudio (operario, máquina o equipo de trabajo) según una escala de tiempos común para mostrar la correlación entre ellos

• Permite observar elementos del estudio que están inactivos

Empresa: BOALSA Tarea: Envasado de harinas Estudio nº 2

Dpto.: Producción Operario. J. López Hoja: 3

Método: actual Fecha: 20/10/08 Analista: A. Ibáñez

OPERARIO

MÁQUINA

Pone envase y acciona la máquina de llenado

En espera

Coge el envase lleno y lo retira Pone nuevo envase

Fuente: Aguirre de Mena et al. (2002; pág. 288)

En espera

Máquina llenando de harina el envase

En espera

En espera

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES OPERARIO-MÁQUINA PARA LA OPERACIÓN ENVASADO DE HARINAS

(21)

3.1. DIAGRAMA DE RECORRIDO O DE CIRCUITO

• Plano bidimensional o tridimensional de la planta o zona de trabajo donde se dibujan los movimientos del operario, material o equipo utilizando la simbología de operación, transporte, inspección,

demora y almacenaje para indicar las operaciones que se realizan en los diferentes puntos

Fuente: Kanawaty (1996; pág. 105)

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE RECEPCIÓN, INSPECCIÓN Y NUMERACIÓN DE PIEZAS (MÉTODO ACTUAL)

1 1 Banco Banco Camión Plano inclinado Báscula Lugar de desembalaje Tabique Depósito de desechos Banco de recepción Banco de inspección Banco de marcado Estantes Estantes Estantes Oficina de recepción 1 1 2 3 Depósitos Depósitos Depósitos 4 5 6 2 7 8 3 9 4 2 5 1 0 6 2 7 11 1

(22)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 22 Prof. Dr. Juan J. López García

3.2. DIAGRAMA DE HILOS

• Plano o modelo a escala en el que se sigue y se mide con un hilo la trayectoria de trabajadores, materiales o equipos durante el desarrollo de la actividad

• Se utiliza normalmente junto a los cursogramas

D

C

B A

L

K

J

F G H

E

I

Fuente: Kanawaty (1996; pág. 112)

(23)

3.3. GRÁFICO DE TRAYECTORIA

• Cuadro donde se registran datos cuantitativos sobre los movimientos de trabajadores, materiales o equipos de trabajo entre cualquier número de lugares durante cualquier período dado de tiempo • Sustituye al diagrama de hilos cuando los recorridos son muy

numerosos o complejos 2 1 10 2 2 3 3 4 6 5 5 6 4 7 3 8 7 9 5 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos de LLEGADA Puntos de SALIDA Puestos

Resumen de las LLEGADAS

a los puestos números

2 10 2 3 6 5 4 3 7 5

Resumen de las SALIDAS de los puestos números

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuente: Kanawaty (1996; pág. 135)

GRÁFICO DE TRAYECTORIA DEL MOVIMIENTO DE UN MENSAJERO DENTRO DE UNA OFICINA

1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

(24)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 24 Prof. Dr. Juan J. López García

3. EXAMEN CRÍTICO DEL MÉTODO ACTUAL

• ¿Qué se hace? • ¿Por qué se hace?

• ¿Qué otra cosa podría hacerse? • ¿Qué debería hacerse?

PROPÓSI TO

ELIMINAR partes del trabajo

innecesarias

• ¿Dónde se hace? • ¿Por qué se hace allí?

• ¿Se podría hacer en otro lugar? • ¿Dónde debería hacerse?

LUGAR

• ¿Cuándo se hace?

• ¿Por qué se hace en ese momento? • ¿Cuándo podría hacerse?

• ¿Cuándo debería hacerse? SUCESI

ÓN

• ¿Quién lo hace?

• ¿Por qué lo hace esa persona? • ¿Quién lo podría hacer?

• ¿Quién debería hacerlo? PERSONA

COMBINAR siempre que sea

posible u ORDENAR de nuevo la sucesión de las operaciones para obtener mejores resultados • ¿Cómo se hace?

• ¿Por qué se hace así? • ¿Cómo podría hacerse? • ¿Cómo debería hacerse?

MEDIOS SIMPLIFICAR

las operaciones

(25)

4. DESARROLLO DEL NUEVO MÉTODO

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE RECEPCIÓN, INSPECCIÓN Y NUMERACIÓN DE PIEZAS (MÉTODO PROPUESTO)

Fuente: Kanawaty (1996; pág. 108) 1 Banco Banco Camión Plano inclinado Báscula Lugar de desembalaje

Tabique Depósitode desechos

Banco de recepción Estantes Estantes Estantes Oficina de recepción 1 2 3 Depósitos Depósitos Depósitos 4 5 1 2 6 1 1 2 Inspección propuesta

Banco para marcar Puerta propuesta

(26)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 26 Prof. Dr. Juan J. López García

Diagrama núm. 3 Hoja núm. 1 de 1

Resumen Objeto:

Cajón de piezas BX 487

(10 por cajón, en cajas de cartón) Actividad Actual Propuesta Economía

Actividad:

Recibir, comprobar, inspeccionar y numerar piezas; almacenarlas con los cajones Método: Propuesto Operación Transporte Espera Inspección Almacenamiento 2 11 7 2 1 2 6 2 1 1 -5 5 1

-Lugar: Departamento de recepción Distancia (m) 56,2 32,2 24

Operario(s): Ficha núm.

Véase columna de observaciones Tiempo (horas-hombre) 1,96 1,16 0,80

Compuesto por: Fecha: Aprobado por Fecha:

Coste por cajón Mano de obra Material 10,19 6,03 4,16 Total 10,19 6,03 4,16 Descripción Cantidad 1 caja Distancia (m) Tiempo (min.) Símbolo Observaciones

Sacado de camión; colocado en plano

inclinado 1,2 2 peones

Deslizado por plano inclinado 6 5 2 peones

Colocado en carretilla 1 2 peones

Acarreado hasta lugar de desembalaje 6 5 1 peón

Destapado - 5 1 peón

Acarreado hasta banco de recepción 9 5 1 peón

Espera hasta descarga - 5

Cajas de cartón extraídas y abiertas: colocadas sobre banco, contadas y cotejadas con diseño

- 20 Inspector

Piezas numeradas y colocadas de nuevo

en cajón Peón de almacén

Espera del carretillero - 5

Cajón llevado al lugar de distribución 9 5 1 peón

Puesto en depósito -

-Total 32,2 55 2 6 2 1 1

CURSOGRAMA ANALÍTICO DE RECEPCIÓN, INSPECCIÓN Y NUMERACIÓN DE PIEZAS (TIPO MATERIAL)

Fuente: Kanawaty (1996; pág. 109)

(27)

6. DEFINICIÓN DEL MÉTODO PERFECCIONADO

• El nuevo método debe definirse por escrito en una hoja de instrucciones

• La hoja de instrucciones reflejará las herramientas y equipos a emplear (con un croquis de los mismos), las condiciones de trabajo, el método que se aplicará explicado con detalle, un diagrama de la disposición del lugar de trabajo, etc.

7. IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO PERFECCIONADO

1. Exige la aprobación y colaboración de la dirección de la empresa 2. Exige la colaboración de los departamentos afectados

3. Exige también la aprobación y colaboración de los operarios 4. Debe proveerse la formación adecuada a los nuevos métodos

8. CONTROL DEL NUEVO MÉTODO

• Debe hacerse un seguimiento de la aplicación del método para garantizar su uso y que genere los resultados esperados • La retroalimentación puede proponer nuevos cambios en los

métodos de trabajo

• El nuevo método permitirá evaluar los resultados esperados y los costes de su implantación

5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

CON EL MÉTODO PERFECCIONADO

(28)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 28 Prof. Dr. Juan J. López García

7.5. LA MEDICIÓN DEL TRABAJO

• Aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador cualificado(1) en llevar a cabo una tarea según una norma de ejecución preestablecida

UTILIDAD DE LA MEDICIÓN

DEL TRABAJO

• Comparar la eficacia de varios métodos de trabajo • Repartir el trabajo dentro de los grupos

• Determinar la carga de trabajo adecuada para una persona • Realizar la planificación y programación de la producción • Equilibrar las líneas de producción

• Determinar los plazos de entrega

• Establecer las necesidades de personal • Calcular el coste de la mano de obra

• Ayudar a la fijación de precios y elaboración de presupuestos • Controlar el desempeño de los operarios

• Fijar planes de incentivos, etc.

ESTABLECER MEDIDAS O NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE UNA TAREA

(1) Aquel trabajador que tiene los conocimientos, la experiencia, y otras cualidades necesarias para desarrollar la tarea según normas de seguridad, cantidad y calidad

O

B

J

E

TI

V

O

(29)

TÉCNICAS DE MEDICIÓN DEL TRABAJO

1. DIRECTAS

1.1. Estudio de tiempos con cronómetro

1.2. Muestreo de trabajo

2.1. Datos normalizados

2.2. Sistemas de normas de tiempo predeterminadas

2.

INDIRECT

AS

1.1. ESTUDIO DE TIEMPOS CON CRONÓMETRO

1. SELECCIÓN DE LA TAREA A ESTUDIAR

1. Tareas nuevas

2. Cambios de métodos de trabajo

3. Quejas de los trabajadores sobre el tiempo tipo de una operación 4. Actividades donde se producen cuellos de botella

5. Puestos o actividades que van a remunerarse por objetivos 6. Medio de comparación de métodos de trabajo alternativos 7. Actividades muy costosas, etc.

• Técnica de medición del trabajo empleada para registrar y analizar los tiempos y ritmos de trabajo de cada uno de los elementos que componen una tarea definida, efectuada según una norma de

ejecución predeterminada, y en condiciones también determinadas, con el fin de determinar el tiempo requerido para efectuar dicha tarea

(30)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 30 Prof. Dr. Juan J. López García

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MÉTODO DE TRABAJO

2. OBTENCIÓN Y REGISTRO DE TODA LA INFORMACIÓN

DE LA TAREA, DEL OPERARIO QUE LA REALIZA Y DE

LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA TAREA

• Descomposición de la tarea en subtareas o elementos más sencillos de análisis

• Un análisis de métodos suele hacerse previamente a la medición

• Medición y registro del tiempo empleado por el operario u operarios en la realización de cada elemento de la tarea

4. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES

NECESARIAS PARA MEDIR LA TAREA

• Para ello se utilizan técnicas estadísticas

5. MEDICIÓN Y REGISTRO DEL TIEMPO OBSERVADO

6. VALORACIÓN DEL RITMO OBSERVADO Y SU

COMPARACIÓN CON EL RITMO TIPO

• Ritmo promedio de un trabajador cualificado, que hace su jornada sin excesiva fatiga, que conoce y cumple el método de trabajo, y bajo incentivo

RITMO

TIPO

(31)

EFECTO DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO SOBRE

EL RENDIMIENTO EN EL TRABAJO

Fuente: Kanawaty (1996, pág. 312)

TRABAJADOR A

0 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. TRABAJADOR B

0 15 min. 30 min. 45 min. 60 min.

TIEMPO IMPRODUCTIVO TIEMPO PRODUCTIVO

Trabajo efectuado en una hora por A

Trabajo efectuado en una hora por B

7. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO BÁSICO DE CADA

ELEMENTO DE LA TAREA

TIEMPO

BÁSICO

• Tiempo de realización de un elemento al ritmo tipo

MEDIA DE TODOS LOS TIEMPOS OBSERVADOS Y CONVERTIDOS A TIEMPOS TIPO

(32)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 32 Prof. Dr. Juan J. López García

1. SUPLEMENTOS POR DESCANSO

9. DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS TIPO DE LA TAREA

8. DETERMINACIÓN DE LOS SUPLEMENTOS

• Tiempo total de ejecución de una tarea al ritmo tipo

• Es la suma de los tiempos tipo de cada elemento de la tarea más los suplementos correspondientes

• Se suelen expresar como porcentajes del tiempo básico

2 .SUPLEMENTOS POR CONTINGENCIAS

1. Satisfacer necesidades personales

2. Reponerse de la fatiga básica del trabajo

SUPLEMENTOS

CONSTANTES

• Trabajar de pie, postura anormal, uso de la fuerza física, intensidad de luz, calidad del aire,

tensión visual, auditiva y/o mental, monotonía mental y/o física, etc.

SUPLEMENTOS

VARIABLES

(33)

DESCOMPOSICIÓN DEL TIEMPO TIPO DE UNA TAREA

Fuente: Kanawaty (1996, pág. 344)

Tiempo observado

TIEMPO BÁSICO

(en caso de ritmo superior al ritmo tipo) Factor de valoración Suplemento descanso Suplemento contingencias Trabajo Demoras

CONTENIDO DEL TRABAJO

(34)

Tema 7: La organización del trabajo. Pág. 34 Prof. Dr. Juan J. López García

1.2. MUESTREO DE TRABAJO

• Consiste en realizar durante un cierto periodo de tiempo una cantidad representativa de observaciones al azar de un grupo de máquinas, procesos o trabajadores.

• A través de ello se puede analizar el tiempo que las máquinas están paradas o en marcha, la distribución del tiempo que el operario dedica a las diferentes tareas que realiza, etc.

• Permite comparar la eficiencia entre departamentos, efectuar una distribución más equitativa del trabajo dentro de un grupo, y evaluar el porcentaje de tiempo improductivo y sus causas

• Consiste en la creación de una base de datos tipo para los tiempos de los elementos que son comunes a muchas tareas

• Esta base de datos permite calcular los tiempos tipo para trabajos nuevos o hacer modificaciones en los tiempos de tareas existentes que se han modificado

2.1. DATOS NORMALIZADOS

• Cálculo del tiempo tipo de una tarea mediante la división de ésta en micromovimientos (alcanzar, coger, mover, girar, etc.), utilizando los tiempos predeterminados de alguno de los sistemas aceptados, por ejemplo MTM (Methods Time Measurement)

2.2. SISTEMAS DE NORMAS DE TIEMPO

PREDETERMINADAS (NTPD)

Figure

GRÁFICO DE TRAYECTORIA DEL MOVIMIENTO DE UN MENSAJERO DENTRO DE UNA OFICINA

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